瀝青路面改造工程上面層SMA13生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì)報(bào)告(10頁).doc
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2022-09-21
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1、天長市建設(shè)路白改黑工程項(xiàng)目瀝青砼路面下面層改性瀝青AC-25生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì)報(bào)告1 概述受XX公司委托,XX與施工單位共同完成了上面層改性瀝青SMA-13生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì)。內(nèi)容包括:熱料倉料篩分試驗(yàn)、生產(chǎn)配合比級配組合設(shè)計(jì)、最佳油石比的確定等工作。此次生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì)參照瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范及目標(biāo)配合比設(shè)計(jì)結(jié)果。 2 目標(biāo)配合比設(shè)計(jì)結(jié)果上面層改性瀝青SMA-13目標(biāo)配合比設(shè)計(jì)結(jié)果如下表所示。表2-1 目標(biāo)配合比各材料比例混合料類型下列各種礦料所占比例(%)油石比(%)1#2#4#礦粉SMA-134035.5159.56.1表2-2 目標(biāo)配合比設(shè)計(jì)級配混合料類型集料級配,下列篩孔(mm)的通過率(%)2、1613.29.54.752.361.180.60.30.150.075SMA-1310090.462.328.522.618.915.813.712.410.5表2-3 最佳油石比下馬歇爾試驗(yàn)結(jié)果項(xiàng)目油石比(%)毛體積密度(g/cm3)理論密度(g/cm3)飽和度(%)VMA(%)空隙率(%)穩(wěn)定度(kN)流值(0.01mm)浸水馬歇爾(%)技術(shù)指標(biāo)6.12.4892.59276.6174.09.6045.788.7要求/75-8516.53-4.56.020-50853 生產(chǎn)配合比級配調(diào)試3.1確定拌和樓各冷料倉的轉(zhuǎn)速比 拌和樓是西安產(chǎn)LP-1000型間歇式拌和樓,根據(jù)目標(biāo)配合比設(shè)計(jì)結(jié)果,3、結(jié)合拌和樓的使用經(jīng)驗(yàn),設(shè)定了拌和樓各冷料倉的轉(zhuǎn)速比,作為上面層生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì)調(diào)試過程中冷料進(jìn)料比例。在試鋪過程中,再根據(jù)拌和樓生產(chǎn)情況經(jīng)過反復(fù)調(diào)整,保證拌和樓在生產(chǎn)過程中的冷、熱料平衡。3.2熱料倉篩分試驗(yàn)(1)根據(jù)上面層SMA-13生產(chǎn)級配控制關(guān)鍵點(diǎn),結(jié)合中面層篩網(wǎng)尺寸組成設(shè)計(jì),在保證生產(chǎn)出的瀝青混合料穩(wěn)定性的情況下,盡量減少更換篩網(wǎng)的頻率,與施工單位商議之后確定拌和樓的篩網(wǎng)尺寸組成為16mm、12mm、5mm、3mm。(2)在生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì)過程中,各個熱料倉單獨(dú)放料,進(jìn)行了熱料倉料篩分、密度試驗(yàn),經(jīng)過多次的單倉放料后,選取了相對較穩(wěn)定的篩分結(jié)果,如表3-1所示。表3-1 拌和樓各熱料倉料篩4、分結(jié)果材料下列篩孔的通過率(%)(方孔篩)1613.29.54.752.361.180.60.30.150.0754#倉100.079.85.10.00.00.00.00.00.00.03#倉100.0100.091.87.00.20.20.20.20.20.22#倉100.0100.0100.081.90.90.30.30.30.30.31#倉100.0100.0100.0100.089.446.732.918.510.96.9礦粉100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.099.796.888.2表3-2 拌和樓各料倉集料密度試驗(yàn)結(jié)果表觀相對密度毛體積相對密度4#5、倉2.946 2.883 3#倉2.944 2.840 2#倉2.910 2.787 1#倉2.712 2.653 礦粉2.694/木質(zhì)素纖維1.1改性瀝青1.0373.3生產(chǎn)配合比調(diào)試依據(jù)目標(biāo)配合比設(shè)計(jì)結(jié)果,進(jìn)行了生產(chǎn)配合比級配組合設(shè)計(jì),由于原材料中沒有使用3#原材料,并結(jié)合拌和樓自身計(jì)量的特點(diǎn),將2#倉用量設(shè)置為0,設(shè)計(jì)熱料倉及礦粉質(zhì)量比為:4#倉:3#倉:2#倉:1#倉:礦粉=35%:43%:0%:12%:10%,礦料合成級配計(jì)算結(jié)果如表3-3所示。生產(chǎn)、目標(biāo)配合比級配對照如圖3-1所示。表3-3 生產(chǎn)配合比礦料級配組合設(shè)計(jì)材料及用量(%)下列篩孔的通過率(%)(方孔篩)1613.29.6、54.752.361.180.60.30.150.0754#倉(35)35.027.91.40.00.00.00.00.00.00.03#倉(43)43.043.039.53.00.10.10.10.10.10.12#倉(0)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01#倉(12)12.012.012.012.010.75.63.92.21.30.8礦粉(10)10.010.010.010.010.010.010.010.09.78.8合成級配(100)100.092.962.925.020.815.714.012.311.19.7目標(biāo)配比10090.462.328.522.7、618.915.813.712.410.5圖3-1 生產(chǎn)配比級配、目標(biāo)級配對照圖3.4最佳油石比的確定由表2-2、表3-3、圖3-1可看出生產(chǎn)配比級配與目標(biāo)級配基本一致,根據(jù)生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì)常規(guī)過程,在確定目標(biāo)配合比為6.1%基礎(chǔ)上分別配制了5.8%,6.1%,6.4%三組油石比的混合料進(jìn)行馬歇爾試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表3-4所示。表3-4 不同油石比馬歇爾試驗(yàn)結(jié)果油石比(%)毛體積密度(g/cm3)理論密度(g/cm3)VMA(%)飽和度(%)空隙率(%)穩(wěn)定度(kN)流值(0.01mm)5.82.476 2.606 17.0 70.6 5.010.825.56.12.494 2.594 16.6 8、76.9 3.8411.132.66.42.493 2.589 16.9 79.6 3.4411.728.3表3-5 最佳油石比條件下浸水馬歇爾試驗(yàn)油石比(%)馬歇爾穩(wěn)定度(kN)浸水馬歇爾穩(wěn)定度(kN)殘留穩(wěn)定度S0(%)要求(%)6.111.110.796.485表3-6 析漏試驗(yàn)結(jié)果級配類型油石比(%)析漏(%)要求(%)SMA-136.10.050.10三組油石比的馬歇爾試驗(yàn)結(jié)果表明,在6.1%油石比條件下室內(nèi)馬歇爾試件空隙率達(dá)到了3.84%,與目標(biāo)配合比設(shè)計(jì)值4.0%相近,同時6.1%油石比下馬歇爾試件各項(xiàng)體積指標(biāo)、穩(wěn)定度、流值、浸水馬歇爾、析漏等結(jié)果,均滿足技術(shù)要求,最終選定生產(chǎn)配9、合比設(shè)計(jì)最佳油石比為6.1%。4 拌和樓試拌生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì)的室內(nèi)各項(xiàng)試驗(yàn)均滿足技術(shù)要求,并確定了各熱料倉用料比例及最佳油石比,進(jìn)行了拌和樓試拌工作,以驗(yàn)證生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì)是否適用于正常生產(chǎn)。試拌過程中拌和樓各項(xiàng)設(shè)置(礦料加熱溫度、瀝青加熱溫度、冷料倉進(jìn)料比例及進(jìn)料速度)均模擬大規(guī)模生產(chǎn),木質(zhì)素纖維添加設(shè)備首先進(jìn)行了流量標(biāo)定工作,試拌中每盤料為900kg,每盤料的干拌時間為10s,濕拌時間設(shè)置為35s,每盤料的生產(chǎn)周期約在67s。試拌瀝青混合料室內(nèi)各項(xiàng)試驗(yàn)結(jié)果可見下表4-1、4-2,室內(nèi)馬歇爾試驗(yàn)擊實(shí)中的礦料間隙率略小外,其它各項(xiàng)指標(biāo)均能滿足要求。抽提結(jié)果顯示瀝青混合料整體級配偏粗。表4-1 試拌10、瀝青混合料馬氏試驗(yàn)結(jié)果指標(biāo)結(jié)果油石比(%)馬氏密度(g/cm3)理論密度(g/cm3)空隙率(%)穩(wěn)定度(kN)流值(0.1mm)飽和度(%)礦料間隙率(%)技術(shù)性質(zhì)6.22.5092.5943.310.524.679.916.2要求5.96.3/34.562050758516.5表4-2 試拌瀝青混合料抽提試驗(yàn)結(jié)果 篩孔要求油石比(%)通過篩孔(方孔篩,mm)百分率(%)1613.29.54.752.361.180.60.30.150.075抽提結(jié)果6.210090.558.121.318.615.413.411.810.48.2控制范圍5.96.310096.988.966.958.92911、.021.023.817.818.712.717.011.015.39.314.18.111.77.7圖4-1 拌和樓試拌瀝青混合料抽提試驗(yàn)級配曲線5試驗(yàn)路鋪筑在拌和樓試拌的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了試鋪段的施工,樁號為K89+700K90+304,試鋪當(dāng)日天氣晴朗、微風(fēng)。5.1拌和樓控制拌和樓采用西安產(chǎn)LB-1000型間歇式拌和樓,拌和樓生產(chǎn)由計(jì)算機(jī)全程自動控制。拌和樓各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置由試拌確定,拌和時干拌10s,濕拌35s,每盤料設(shè)定為900kg,每盤料生產(chǎn)周期約為67s,由于SMA瀝青混合料中礦料用量較多,拌和樓礦粉添加較慢,拌和樓實(shí)際產(chǎn)量在50t/h左右。在生產(chǎn)過程中,拌和樓沒出現(xiàn)溢料、等料現(xiàn)象,冷熱12、料基本平衡。拌和樓出料正常,瀝青裹覆均勻。拌和樓混合料的出料溫度基本能控制在170180。5.2 混合料運(yùn)輸在運(yùn)輸前,先檢查出料溫度,滿足要求后用蓬布全面覆蓋并扣牢后運(yùn)輸,以減少瀝青混合料溫度的散失。5.3現(xiàn)場攤鋪瀝青混合料攤鋪由一臺德國產(chǎn)DEMAC攤鋪機(jī)作業(yè),現(xiàn)場攤鋪機(jī)就位后,先預(yù)熱20-30min,使熨平板溫度達(dá)到100以上。攤鋪厚度及找平采用非接觸式平衡梁控制方式,攤鋪速度約在3m/min,現(xiàn)場鋪面均勻密實(shí),無明顯拉毛、條帶離析現(xiàn)象。5.4 碾壓表5-1 試驗(yàn)段擬定碾壓方案 碾壓階段壓路機(jī)類型及數(shù)量碾壓遍數(shù)碾壓速度初壓HAMM130雙鋼輪壓路機(jī)(1臺)靜壓一遍2.5km/h復(fù)壓HAMM113、30雙鋼輪壓路機(jī)(1臺)振動碾壓三遍3.5km/h終壓DD110雙鋼輪壓路機(jī)(1臺)靜壓12遍4 km/h現(xiàn)場施工碾壓基本能按照擬定的施工方案進(jìn)行施工,能做到秩序井然,保證了瀝青混合料在高溫狀態(tài)及時碾壓。6試驗(yàn)路相關(guān)試驗(yàn)與檢測6.1 混合料試驗(yàn)結(jié)果(1)馬歇爾試驗(yàn)馬歇爾試驗(yàn)結(jié)果見表6-1,馬歇爾空隙偏大,超出了技術(shù)要求,其它各項(xiàng)試驗(yàn)結(jié)果各指標(biāo)滿足技術(shù)要求。表6-1 瀝青混合料馬氏試驗(yàn)結(jié)果指標(biāo)結(jié)果油石比(%)馬氏密度(g/cm3)理論密度(g/cm3)空隙率(%)穩(wěn)定度(kN)流值(0.1mm)飽和度(%)礦料間隙率(%)技術(shù)性質(zhì)6.112.4732.5944.710.326.673.117.314、要求5.96.3/34.562050758516.5(2)抽提試驗(yàn)抽提試驗(yàn)結(jié)果見表6-2及圖6-1。從抽提結(jié)果看,瀝青混合料級配關(guān)鍵控制點(diǎn)超出了控制范圍,級配偏粗,油石比滿足技術(shù)要求。表6-2 試拌瀝青混合料抽提試驗(yàn)結(jié)果 篩孔要求油石比(%)通過篩孔(方孔篩,mm)百分率(%)1613.29.54.752.361.180.60.30.150.075抽提結(jié)果6.11100.089.156.919.716.813.712.010.79.26.7控制范圍5.96.310096.988.966.958.929.021.023.817.818.712.717.011.015.39.314.18.111.15、77.7圖6-1 瀝青混合料抽提試驗(yàn)級配曲線6.2 現(xiàn)場檢測試驗(yàn)結(jié)果(1)現(xiàn)場壓實(shí)度試驗(yàn)在試鋪段落按200m一點(diǎn)的頻率,在試鋪路面鉆取芯樣,芯樣壓實(shí)度如表6-3所示,芯樣的馬氏和理論壓實(shí)度均滿足技術(shù)要求。表6-3 路面芯樣壓實(shí)度芯樣樁號芯樣密度(g/cm3)標(biāo)準(zhǔn)密度(g/cm3)理論密度(g/cm3)壓實(shí)度,%毛/馬毛/理K90+0002.4672.7132.59499.795.1K90+2002.45799.494.7平均值-99.594.9要 求-989496.57 結(jié)論(1)試鋪驗(yàn)證了試拌確定的拌和機(jī)上料速度、拌和數(shù)量與時間,骨料加熱溫度與拌和溫度等操作工藝,也進(jìn)一步驗(yàn)證了混合料生產(chǎn)配合16、比和混合料的體積性質(zhì),結(jié)果表明各個環(huán)節(jié)是基本可行的;(2)考慮到上面層SMA瀝青混合料溫度散失較多,建議施工單位在正常施工時將拌和樓混合料出料溫度控制在180左右,具體可視施工當(dāng)日天氣適當(dāng)提高;(3)在試鋪段施工中現(xiàn)場碾壓能夠有條不紊進(jìn)行,沒有明顯的過壓、漏壓現(xiàn)象,同時需注意鋼輪壓路機(jī)上刮板上凝結(jié)成膠泥,應(yīng)及時清理;(4)瀝青混合料抽提試驗(yàn)結(jié)果表明,瀝青混合料整體級配在控制范圍下限附近,馬歇爾空隙率偏大與混合料級配偏粗相吻合,馬歇爾其它各項(xiàng)試驗(yàn)指標(biāo)均能滿足技術(shù)要求;(5)上面層SMA鋪面整體均勻,局部存在著油斑,建議施工單位及時鋼輪壓路機(jī)行駛過程中掉下的膠泥團(tuán),試驗(yàn)段整體外觀良好;(6)路面現(xiàn)17、場檢測情況:按馬氏密度和理論密度計(jì)算的芯樣壓實(shí)度均能滿足技術(shù)要求; (7)由于施工料場較小,不能同一批進(jìn)大量的原材料,需多次分批進(jìn)料,這樣原材料級配將不可避免有波動現(xiàn)象,本次試驗(yàn)段鋪筑中瀝青混合料級配有波動現(xiàn)象與原材料的級配不穩(wěn)定有著很大的關(guān)系,建議施工單位在新進(jìn)一批原材料時,重新進(jìn)行熱料倉篩分試驗(yàn),如果級配有較大變化時,應(yīng)對各熱料倉比例進(jìn)行調(diào)整,使生產(chǎn)出的瀝青混合料級配符合生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì)級配。合徐南高速公路瀝青路面改造工程上面層SMA-13試鋪段施工,人員機(jī)械安排合理,機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)正常。施工過程中能夠按照擬訂的施工技術(shù)方案要求進(jìn)行施工,碾壓無推移,鋪面基本均勻密實(shí)。從試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)看,各項(xiàng)指標(biāo)也基本滿足技術(shù)要求,在大規(guī)模施工中需注意原材料級配的變化,及時進(jìn)行調(diào)整,確保瀝青路面質(zhì)量。本次生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì),各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)在滿足瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范JTG F40-2004的基礎(chǔ)之上,部分內(nèi)容參考技術(shù)服務(wù)組編寫的合徐南路瀝青路面改造工程上面(改性瀝青SMA-13)施工指導(dǎo)意見。編制: 審核: 批準(zhǔn):
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