活塞式空壓機改造方案(6頁).doc
下載文檔
上傳人:t***
編號:907762
2024-03-26
5頁
22.50KB
1、活塞式空壓機改造方案一、 改造理由水氣廠氮氧工段共有16臺活塞式空壓機,其中9臺無油空壓機(5臺2Z-6/8、2臺3L-10/8、1臺4L-20/8、1臺LW132/204C),7臺有油潤滑壓縮機(5臺5L-16/50空壓機、2臺4L-20/8氮氣壓縮機),經長期生產運行,上述設備呈現出以下不足:1、無油空壓機填充聚四氟乙烯活塞環一般只能運行3000小時左右,就會出現局部斷裂、嚴重磨損等現象,使空壓機發生壓力偏低、一級超壓等故障,進而導致維修量及檢修費增加;2、5L-16/50空壓機一級冷卻器因一級注油量過大而嚴重結碳,致冷卻效果降低,且易造成通道堵塞、超壓、燃燒等事故,同時也給二、三級的壓縮2、過程帶來安全隱患。(氮壓機暫不考慮)二、項目實施1、新活塞環材料為填充MC尼龍,其組成為尼龍、填充20%的玻璃纖紋、10%的二硫化鉬、石墨等,該材料性能有硬度高,耐磨性強,自潤滑較好等特點;2、將9臺無油壓縮機一、二級填充聚四氟乙烯活塞環及導向環全改為填充MC尼龍環,尺寸與原活塞環一樣,切口為45度,一級:切口間隙為6+0.3mm,側間隙0.42mm;二級:切口間隙5+0.5mm,側間隙0.32mm。3、將5臺5L-16/50空壓機一級鑄鐵活塞環改為填充MC尼龍環,因一級活塞上下往復運動,故視實施后運行情況在決定是否增加支承環;尺寸要求:切口間隙8+0.3mm,側間隙0.48mm。4、該項目要3、結合實際生產及新備件到貨時間內進行實施。三、費用估計及預計效果1、項目實施費用:0.85萬元;2、預計效果:1)無油壓縮機運行時間由3000小時延長至7000小時;2)減少5L-16/50空壓機一級冷卻器結碳現象優化設備運行環境;3)綜合效益明顯。冰機檢修質量優化方案一、 現狀1、 目前冰機檢修調整軸向間隙主要是用銅皮的增減來調整,故修后運行的冰機在軸向載荷的沖擊下,銅皮因質軟發生軸向減薄變形,導致主、從動轉子軸向竄量增大,產生向吸氣側(低壓)軸向位移,使端座及轉子破壞性磨損,由此不得不在修后運行3-4個月再停機檢修;2、 頻繁檢修冰機不僅影響生產,成本高,而且性能下降。二、項目實施1、按冰機4、型號購進內外隔圈、擋圈、調整墊圈放大厚度尺寸的毛坯件;2、先以銅皮調整好冰機間隙,然后測定銅皮與各調整件的總厚度,再將毛坯件按所測實際尺寸在磨床或精度高的車床加工,最后將加工好的配件按技術規定進行裝配;3、配件的加工要注意兩端面的平行度和光潔度。三、預計效果1、明顯延長冰機運行時間,可達到8個月以上;2、大幅度降低檢修費用,促進甲醇水的生產。2#氮壓機技術更新方案一、 現狀1、2#氮壓機4L-20/8為70年代產品,已超過規定使用壽命,并且效率低,檢修費用高,備件采購困難;2、2#氮壓機機身兩軸承孔中心偏差大,運行時皮帶輪甩動超標,且油箱滲油;從安全角度分析,該設備電機為JR系列滑環式,無電控5、柜,僅由一手拉開關控制電源,開停車常出現電火花,給操作人員帶來嚴重隱患。二、實施內容及效果將2#氮壓機更新為180KW、28m3/h的風冷式微油螺桿壓縮機后,可代替原1#、2#氮壓機壓縮3套空分塔生產的氮氣,從電機銘牌上比較,每小時節電80KWh,并節循環水21m3/h;而且該新設備有自動增減載功能,可根據工藝要求設定送出壓力,降低工人勞動強度,提高安全性。三、實施費用及預計降耗額1、實施費用估計:24萬元;2、年節約額:電費29萬+檢修費1.2萬+循環水0.2=30.4萬元空分裝置技術改造方案一、 現狀空分系統現有四套中壓流程空分塔,1#-4#塔為70年代杭州制氧機廠產品,5#塔為蘇州制氧機6、廠1989年生產,均超過規定使用壽命,目前存在的缺陷如下:1、 氮氣產量僅為500m3/h,氧氣產量不到120m3/h,即能耗高,效率低;2、 由于油氣分離器分離效果差及操作技術下降,空分塔內含油量增大,嚴重影響產品純度和塔的運行周期,并存在安全隱患;3、 2003年四川空分集團簡陽沱江機械廠為我們大修2#、3#塔,發現冷凝蒸發器內壁銅體蛻變,即變脆、減薄,用手就可撇下,施工人員認為該設備能運行到現在不出安全事故是奇跡;4、 因裝置老化,經常拔塔補漏,致檢修費用高。二、項目實施簡述從安全上認為,該項目應及時實施,但考慮到目前公司資金困難,建議保留1#、4#、5#塔,新增一套1500m3/h(氮氣)全低壓流程空分裝置,在新塔檢修時可開3套老塔送氮氣。(詳細內容見“3擴5”配套技改)三、預計效果及收益經與小空分生產廠交流,新增一套1500m3/h(氮氣)全低壓流程空分裝置優點如下:1、 新塔總功率為650KWh,而老空分系統總功率為860KWh,比較知,運行新塔每小時可節電1814400KWh,節約額67萬元;2、 因新塔全低壓操作(Pmax=0.7Mpa),原料為無油空氣,安全系數高;3、 吸附裝置可進行全自動操作,降低勞動強度;4、 產量高,可滿足化工系統擴產用氣。