CY5型斷路器液壓操作機(jī)構(gòu)改造方案(5頁(yè)).doc
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2024-03-26
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1、某水電廠(chǎng)SW2型斷路器液壓操作機(jī)構(gòu)泄壓故障解決方案崔 瑞新疆疆南電力公司 一、前言高壓斷路器是發(fā)電廠(chǎng)、變電所及電力系統(tǒng)中最重要的控制和保護(hù)設(shè)備,是各電壓等級(jí)開(kāi)關(guān)的重要組成部件,其分、合閘的靈敏及可靠性決定各級(jí)用電設(shè)備能否安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。它在電力生產(chǎn)中主要通過(guò)觸頭的分、合來(lái)實(shí)現(xiàn)電路的接通與開(kāi)斷,從而起到控制、保護(hù)作用。斷路器觸頭的分、合則是通過(guò)操作機(jī)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)。斷路器能否有效而可靠的動(dòng)作,較大程度上取決于操作機(jī)構(gòu)的性能和質(zhì)量,因此操作機(jī)構(gòu)工作性能、質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響了斷路器的功能和可靠性。二、現(xiàn)狀 某水電廠(chǎng)是新疆疆南電網(wǎng)主力發(fā)電廠(chǎng)之一,它在疆南電力系統(tǒng)中的地位舉足輕重,是疆南電力公司主要的調(diào)頻電廠(chǎng)之2、一,擔(dān)負(fù)著保證疆南電網(wǎng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行的艱巨任務(wù)。該廠(chǎng)1993年開(kāi)始承建,1995年投運(yùn),兩臺(tái)主變壓器高壓側(cè)及兩條110kV出線(xiàn)控制開(kāi)關(guān)都是沈陽(yáng)高壓開(kāi)關(guān)廠(chǎng)1993年出廠(chǎng)的 SW2110型斷路器,配用CY5型常高壓保持式液壓機(jī)構(gòu)。斷路器使用中本體工作性能良好,不存在滲漏油情況,常規(guī)預(yù)防性試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果均合格。但是該斷路器配用液壓操作機(jī)構(gòu)卻多次發(fā)生泄壓漏油事故,給廠(chǎng)站及電網(wǎng)運(yùn)行造成極壞的影響。三、110kV斷路器液壓操作機(jī)構(gòu)泄壓漏油故障原因分析1、按故障發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析 根據(jù)檢修記錄分析,故障集中發(fā)生在1、7、8、9、10這五個(gè)月,占故障總數(shù)的90%以上,說(shuō)明液壓機(jī)構(gòu)的故障絕大多數(shù)發(fā)生在炎熱的夏季,因3、為夏季溫度較高,升壓站最高地表溫度可達(dá)到65,根據(jù)任意溫度下的壓力計(jì)算公式Pt=(273+t)P20/293,當(dāng)額定溫度20下機(jī)構(gòu)額定工作油壓為30MP,則實(shí)際溫度65下的工作油壓P65=(273+65)30/293=34.6 MP,而油泵停止油壓比工作油壓還要再高1.5MP,最高甚至達(dá)到了39MP,直接導(dǎo)致機(jī)構(gòu)安全閥動(dòng)作。因此,溫度高導(dǎo)致機(jī)構(gòu)油壓異常上升是影響機(jī)構(gòu)泄壓的主要因素之一。 2 按故障部位或類(lèi)型進(jìn)行分析,操作機(jī)構(gòu)存在故障主要有以下幾種(統(tǒng)計(jì)見(jiàn)下表) 序號(hào)故障類(lèi)型所占比例1工作缸漏油16.3%2壓力表噴、漏油22%3油泵泄壓或損壞24.4%4儲(chǔ)壓筒漏氮或漏油5.7%5閥裝配故障27.4、6%6雜質(zhì)原因4%根據(jù)CY5型液壓操作機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)及運(yùn)行總結(jié),造成液壓操作機(jī)構(gòu)泄壓漏油故障的主要原因有以下幾種 :1、機(jī)構(gòu)使用的油管路比較多,相應(yīng)的管道接頭多,如果裝配不良易發(fā)生滲漏油;2、機(jī)構(gòu)采用金屬閥門(mén),對(duì)油質(zhì)的要求比較高,一旦所使用的航空液壓油存在較多雜質(zhì),金屬閥門(mén)就會(huì)密封不嚴(yán),產(chǎn)生內(nèi)漏現(xiàn)象,造成油泵打壓頻繁等問(wèn)題。3、機(jī)構(gòu)控制閥體、壓力表接口、儲(chǔ)壓桶活塞及安全閥等處密封件老化易造成液壓油滲漏;4、儲(chǔ)壓筒密封結(jié)構(gòu)不合理,容易發(fā)生內(nèi)、外漏油現(xiàn)象,內(nèi)漏易造成油氣混合,儲(chǔ)壓桶壓力升高,嚴(yán)重時(shí)會(huì)引起爆炸;外漏造成儲(chǔ)壓桶壓力降低,油泵頻繁啟動(dòng)打壓,不能進(jìn)行正常的分合閘操作。5、工作缸行程桿密封結(jié)構(gòu)為擠5、壓式平墊密封,在機(jī)構(gòu)操作運(yùn)動(dòng)時(shí)易把油帶出,浸漏嚴(yán)重;6、一級(jí)、二級(jí)、分合閘閥為球式閥,密封面積過(guò)大,存在密封不嚴(yán)問(wèn)題,易漏油,引起壓力降低不能正常分合閘。7、高壓放油閥為球形閥球,密封口面積過(guò)大,密封不嚴(yán),引起慢泄壓,造成打壓頻繁,壓力偏低不能分合閘。8、放油閥閥桿放油結(jié)構(gòu)不合理,放油時(shí)打開(kāi)距離過(guò)短,不能快速把油放出,造成泄壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng),延長(zhǎng)檢修時(shí)間。CY5型液壓操作機(jī)構(gòu)存在的以上缺陷,造成某水電廠(chǎng)多次發(fā)生延誤停送電及主設(shè)備被迫停運(yùn)事故。1997年-2006年夏季高溫天氣或冬季低溫天氣情況下,操作機(jī)構(gòu)瀉壓漏油的事件幾乎每年都要發(fā)生一至兩次。為了防患于未然每年我公司檢修人員都要利用消缺或小修的機(jī)會(huì)6、對(duì)液壓機(jī)構(gòu)的密封件進(jìn)行更換,但是結(jié)果都不是太理想。為此公司生產(chǎn)技術(shù)部組織專(zhuān)題會(huì)議,研討處理方案,分析認(rèn)為:高溫或低溫天氣是液壓操作機(jī)構(gòu)事故頻發(fā)階段,自然與密封件材料有關(guān),選用密封件材料時(shí)要慎重,應(yīng)選用耐油、耐高溫材料;另外液壓操作機(jī)構(gòu)儲(chǔ)壓桶壓力高也是故障發(fā)生的主要因素,要通過(guò)調(diào)整儲(chǔ)壓筒限位開(kāi)關(guān)的位置,解決冬冷夏熱問(wèn)題。一年調(diào)整兩次,夏季調(diào)低,冬季再調(diào)高。材料問(wèn)題較好解決,但是由于機(jī)構(gòu)本身設(shè)計(jì)原因,限位開(kāi)關(guān)調(diào)整范圍有限,在運(yùn)行中進(jìn)行該工作存在一定的不安全因素,因此該措施存在一定的技術(shù)缺陷。為了降低事故率,減輕檢修人員運(yùn)行維護(hù)勞動(dòng)強(qiáng)度,提高健康水平,有必要針對(duì)某水電廠(chǎng)的110kV斷路器或斷路器液壓7、操作機(jī)構(gòu)進(jìn)行改造。三、解決方案方案一:斷路器整體更換將四臺(tái)SW2型斷路器整體更換為六氟化硫斷路器。六氟化硫斷路器與油斷路器相比,可靠性高、穩(wěn)定性強(qiáng)、維護(hù)方便、壽命長(zhǎng),使用壽命更可高達(dá)1520年。但是六氟化硫斷路器價(jià)格較高,單臺(tái)價(jià)格在2030萬(wàn)元之間。方案二:對(duì)操作機(jī)構(gòu)進(jìn)行改造改進(jìn)費(fèi)用單臺(tái)3萬(wàn)元左右。由于資金問(wèn)題,我公司采用第二種方案。四、方案陳述1、 CY5型液壓機(jī)構(gòu)的基本工作原理1.1儲(chǔ)能當(dāng)接通油泵電機(jī)電源時(shí),電動(dòng)機(jī)開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn),油箱內(nèi)的油經(jīng)過(guò)濾器進(jìn)入油泵,經(jīng)油泵柱塞壓縮后送至儲(chǔ)壓筒底部,推動(dòng)活塞上升,壓縮氮?dú)猓蛪褐饾u升高。當(dāng)活塞桿上升至油泵停止接點(diǎn)時(shí),限位開(kāi)關(guān)動(dòng)作,切除電機(jī)電源,油泵停止工作8、。高壓油即被儲(chǔ)存于儲(chǔ)壓筒之中。此時(shí),若開(kāi)關(guān)處于分閘狀態(tài)位置,則二級(jí)錐閥以下油路(包括工作缸分閘腔)充滿(mǎn)高壓油,二級(jí)錐閥因受壓而關(guān)閉。 1.2合閘 當(dāng)合閘線(xiàn)圈通電時(shí)(或用手操作手動(dòng)合閘把手),合閘電磁鐵動(dòng)作,壓下合閘一級(jí)閥桿,打開(kāi)合閘一級(jí)閥鋼球,高壓油即進(jìn)入二級(jí)閥的上部,推動(dòng)活塞向下打開(kāi)二級(jí)錐閥,立刻高壓油通過(guò)閥口進(jìn)入工作缸的合閘腔。由于工作缸活塞兩側(cè)受壓面積不等(合閘側(cè)大于分閘側(cè)),因此在活塞兩側(cè)形成壓強(qiáng)差,在此壓強(qiáng)差的作用下,活塞迅速向合閘方向運(yùn)動(dòng),通過(guò)拉桿推動(dòng)斷路器合閘。與此同時(shí),高壓油又通過(guò)二級(jí)閥內(nèi)部小孔進(jìn)入二級(jí)閥上部,迫使二級(jí)閥一直處于合閘位置,從而使斷路器一直處于合閘狀態(tài)。 1.3 9、分閘 1.4 分閘線(xiàn)圈通電時(shí)(或手動(dòng)操作分閘把手),分閘電磁鐵動(dòng)作,壓下分閘一級(jí)閥桿,打開(kāi)分閘一級(jí)閥鋼球,即刻二級(jí)閥上部的保持油壓通過(guò)閥口排入油箱。二級(jí)閥在其下部高壓油的作用下迅速向上運(yùn)動(dòng),二級(jí)錐閥關(guān)閉,工作缸合閘腔內(nèi)的高壓油隨經(jīng)閥體排油孔泄掉,工作缸活塞在分閘側(cè)高壓油的作用下迅速向分閘方向運(yùn)動(dòng),通過(guò)拉桿帶動(dòng)斷路器分閘。2CY5液壓結(jié)構(gòu)基本組成部分 CY5液壓結(jié)構(gòu)主要由閥系統(tǒng),儲(chǔ)壓筒,工作缸,油泵,控制回路等部分組成。2.1油泵 油泵為液壓操動(dòng)機(jī)構(gòu)中能量轉(zhuǎn)換裝置,它可將低壓油變?yōu)楦邏河退瓦M(jìn)儲(chǔ)能裝置中,壓縮氮?dú)庑纬筛邏耗茉础2捎秒p柱塞徑向式油泵。主要包括;泵座,曲軸,一級(jí)逆止閥,柱塞部分,二級(jí)逆10、止閥,高壓接接頭,放氣螺栓以及各種密封元件。 2.2 閥系統(tǒng),由各級(jí)閥體組成實(shí)現(xiàn)控制油路和動(dòng)力油路的有序動(dòng)作,是整個(gè)液壓機(jī)構(gòu)的核心部件。 2.3儲(chǔ)壓筒,是液壓機(jī)構(gòu)的能源裝置。利用高純氮?dú)庾鳛閮?chǔ)能介質(zhì)。氮?dú)獗挥蛪嚎s后,體積變小儲(chǔ)存能量,在其膨脹時(shí)釋放能量,對(duì)外做功。 2.4工作缸 工作缸是將液壓能變?yōu)闄C(jī)械能的轉(zhuǎn)換裝置,主要由缸帽,活塞桿,活塞缸,缸座,機(jī)座,輔助開(kāi)關(guān)以及各種密封件組成。為常充壓式。工作缸靠?jī)擅鎵毫Σ睿娣e差)推動(dòng)。 2.5控制回路,實(shí)現(xiàn)油泵的啟停,壓力閉鎖,分合閘指令等電氣功能。3.改進(jìn)方案3.1 更換主油箱以及改造相應(yīng)的油路管道。原來(lái)的主油箱有三根橡膠連接管,在航空液壓油的長(zhǎng)期11、浸泡下,橡膠易產(chǎn)生老化形成許多微小的橡膠顆粒,若打壓時(shí)伴隨油流進(jìn)入管道內(nèi),附著在閥門(mén)接觸面上,將導(dǎo)致閥門(mén)密封不嚴(yán)出現(xiàn)內(nèi)漏。改造以后,連接管全部更換為金屬軟管,很好地避免了這一問(wèn)題;3.2 在斷路器的檢修過(guò)程中,必須檢查合閘閉鎖、分閘閉鎖、油泵啟動(dòng)閉鎖等壓力值是否正確,微動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作是否可靠,這就需要對(duì)操作機(jī)構(gòu)進(jìn)行多次泄壓和打壓的操作,對(duì)于泄壓,在更換主油箱以前,是依靠擰動(dòng)三級(jí)閥頂部的泄壓螺絲來(lái)完成的,此過(guò)程若操作不當(dāng),螺絲擰入過(guò)深,打壓時(shí)閥門(mén)來(lái)不及復(fù)位,容易造成斷路器慢合。更換后的主油箱本身就帶有手動(dòng)泄壓閥,泄壓可以不通過(guò)操作三級(jí)閥即能完成,避免了斷路器出現(xiàn)慢合的可能,也減少了泄壓時(shí)對(duì)閥門(mén)的損傷12、。3.3 改進(jìn)儲(chǔ)壓筒密封結(jié)構(gòu),把原平密封墊,改為凹型雙密封機(jī)構(gòu),增加活塞桿密封墊,徹底解決內(nèi)、外漏問(wèn)題,減少打壓次數(shù),使機(jī)構(gòu)正常工作。3.4 把工作缸密封平墊改為凹型多槽密封墊,形成多層密封機(jī)構(gòu),解決浸漏問(wèn)題。3.5 把一、二級(jí)分合閘閥改為錐形閥,使密封機(jī)構(gòu)改為線(xiàn)式密封,減小了密封接觸面。3.6 把高壓放油閥球形密封改為錐形閥,形成線(xiàn)密封,使液壓油可靠密封不外漏。3.7 把放油閥閥體加大,閥桿加長(zhǎng),增裝放油專(zhuān)用工具。使放油速度加快,縮短維修時(shí)間,檢修更方便、快速。五、取得效果某水電廠(chǎng)110kV斷路器液壓操作機(jī)構(gòu)2006年5月份改造完成,運(yùn)行兩年內(nèi)沒(méi)有再發(fā)生泄壓漏油故障,通過(guò)改造斷路器液壓操作機(jī)構(gòu)內(nèi)部結(jié)構(gòu)得到了簡(jiǎn)化,泄壓、打壓操作系統(tǒng)進(jìn)一步完善,大大減小了機(jī)構(gòu)本身對(duì)液壓油油質(zhì)的影響,從總體上提高了操作機(jī)構(gòu)的性能,減小了機(jī)構(gòu)出現(xiàn)故障的幾率,保證了設(shè)備的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,提高了電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性。為SW2型斷路器的的正常運(yùn)行提供保障。六、 結(jié)束語(yǔ) 110KV開(kāi)關(guān)液壓機(jī)構(gòu)的運(yùn)行已基本穩(wěn)定,但由于CY5液壓機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期在高壓下運(yùn)行,而密封件還是有一定的使用周期,須在運(yùn)行五年左右定期更換。作為檢修人員來(lái)講,在今后的檢修工作中要講究檢修工藝,確保檢修工作“應(yīng)修必修,修必修好”,徹底消除機(jī)構(gòu)故障的人為因素,確保機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行,從而保證整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。參考文獻(xiàn):沈陽(yáng)高壓開(kāi)關(guān)廠(chǎng)SW2少油斷路器使用說(shuō)明
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