油品儲運站氮氣置換閥門試漏、拆裝施工方案及安全措施(19頁).doc
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油品儲運站氮氣置換閥門試漏、拆裝施工方案及安全措施(19頁).doc
1、殼牌油品儲運站氮氣置換,殼牌油品儲運站氮氣置換,閥門試漏、拆裝施工方案及安全措施閥門試漏、拆裝施工方案及安全措施編制:審核:審批:1 1 工程概況工程概況1.1 現狀:經現場調試員反映,儲罐 TG-101、TG-102、T-G107 有相互串油現象。現場工況為 TG-101、TG-102 進出口以及 TG-107 出口電動閥全部關閉后,儲罐液位計仍有規律地比變化,既高液位儲罐液位緩慢下降,低液位儲罐液位緩慢上升。初步判斷至少有三個電動閥內漏造成 3 個儲罐相互串料。其工藝流程如下。同樣,儲罐 TG-104、TG-105 兩罐物料也存在互串現象。相關的閥門有 4 個至少有兩個電動閥關不嚴。根據甲
2、方介紹儲罐及管線內的汽油已用臨時泵倒空, 由于從儲罐區地面管線到龍門架之間沒有導淋,地面管線應該是充滿汽油的,閥門維修施工前必須將 DN350 儲罐出口管線以及 DN300 儲罐進口管線內的汽油全部倒空。其它存在的問題還有: 16 處 DN25 單向閥裝反; P-301 出口 DN150, PN1.6 的單向閥失靈;懷疑 XV-1022、XV-1011、XV-1042 內漏。1.2 電動閥內漏的分析:a. T 型槽斷裂、變形(鑄件或加工不合格)。b. 密封面掉線。c.導軌雙閘板脫落d.密封面被擦傷。e.閘板導軌槽存有異物。1.3 此次工程的施工范圍、目的和驗收標準:1.3.1 對儲罐區全部汽油
3、管線上的 39 個電動閥,進行氮氣保壓試漏試驗,以確定內漏的閥門。1.3.2 氮氣置換有問題的閥門所對應的管線,拆除 8 個電動閥,加裝 16 塊盲法蘭蓋,待閥門維修試壓合格后,回裝 8 個電動閥,以解決儲罐相互串料的問題。1.3.3 倒空 16 處裝反的 DN25 的單向閥管線中的物料, 在物料退凈后將 16 處裝反的 DN25的單向閥,拆下后正確安裝。1.3.4 拆卸 P-301 出口 DN150PN1.6 的單向閥,加裝兩塊盲法蘭蓋,修復后回裝。1.3.5 對 31 處 DN20 放空閥及導淋閥,加工絲扣。1.3.6 拆卸 XV-1022、XV-1011、XV-1042 漲線閥,修復后回裝。1.3.7 更換 TG-102 出口 DN350PN1.6 法蘭墊片(原墊片破損泄漏)。1.3.8 驗收標準:閥門修復后,下線以高于工作1.5倍的壓力打水壓,確認無泄漏后回裝,回裝后用0.4MPa