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建筑工程質(zhì)量事故七大風(fēng)險(xiǎn)案例分析培訓(xùn)課件(58頁).ppt

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建筑工程質(zhì)量事故七大風(fēng)險(xiǎn)案例分析培訓(xùn)課件(58頁).ppt

1、建筑工程質(zhì)量管理七大風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量放線 建(構(gòu))筑物定位是整個(gè)施工過程的前提,建筑物定位不準(zhǔn)確,后果將難以想象。測(cè)量員將建筑物的定位放線完成后,項(xiàng)目工程師組織質(zhì)檢員、測(cè)量員、工長(zhǎng)等進(jìn)行復(fù)測(cè)檢查,準(zhǔn)確無誤后,方可進(jìn)行下道工序。根據(jù)施工進(jìn)度,項(xiàng)目部將測(cè)量成果單、建筑物定位點(diǎn)及建筑物方格網(wǎng)的測(cè)設(shè)報(bào)工程管理科。滑模施工時(shí)應(yīng)隨時(shí)采用儀器或吊錘法檢查滑升體系的垂直、扭轉(zhuǎn)、傾斜等狀態(tài),對(duì)其結(jié)構(gòu)的中心和邊緣均應(yīng)同步觀察。 軸線偏差引起事故案例案例一:*年9月17日10時(shí)43分,青海省一座凈跨l00米大橋突然坍塌,該橋于1978年5月開始建設(shè),1979年9月9日箱肋合攏。坍塌造成19人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失33萬多元。事

2、故案例原因分析原因分析:大橋箱肋坍塌主要原因是拱肋縱向失穩(wěn)。影響失穩(wěn)主要因素是在拼裝過程中,未能嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范,未能加強(qiáng)觀測(cè),出現(xiàn)了拱軸線實(shí)際標(biāo)高與設(shè)計(jì)標(biāo)高偏離近20厘米。在實(shí)測(cè)拱軸線明顯偏離設(shè)計(jì)拱軸線情況下,未停工采取措施,相反進(jìn)行混凝土澆筑,使拱軸線的偏離加大,導(dǎo)致箱肋縱向失穩(wěn)、坍塌。施工放線不當(dāng)事故案例分析及原因案例二:重慶市某臨街磚混結(jié)構(gòu)商店,考慮到構(gòu)件的統(tǒng)一和建筑外觀,設(shè)計(jì)時(shí)橫墻軸線有的是墻中心線,有的偏左偏右。但本工程施工到二層進(jìn)行軸線定位復(fù)核時(shí),發(fā)現(xiàn)二層以上磚墻位置確定困難。原因分析:經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)該工程在測(cè)量放線時(shí),由于測(cè)量人員沒有認(rèn)真看圖紙,一律把墻的中心線當(dāng)作軸線

3、進(jìn)行放線,施工技術(shù)管理人員沒有及時(shí)進(jìn)行復(fù)核,造成整幢建筑物的長(zhǎng)度加長(zhǎng)了13cm,二層以上磚墻位置確定困難,不能采用標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)件,影響了整個(gè)建筑的外觀和使用。 預(yù)留預(yù)埋l l預(yù)留預(yù)埋在工業(yè)建筑中具有舉足輕重的地位,它的質(zhì)量的好壞直接影響以后的安裝工程,而且出現(xiàn)問題以后整改難度非常大。所以,預(yù)留預(yù)埋應(yīng)按設(shè)計(jì)圖紙要求事先翻樣制作,并注明位置、標(biāo)高、尺寸、形狀,在澆筑混凝土前對(duì)模板的加固進(jìn)行檢查,保證拆模后預(yù)留預(yù)埋位置的準(zhǔn)確,澆筑后及時(shí)復(fù)測(cè),出現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。項(xiàng)目部要編制專項(xiàng)預(yù)留預(yù)埋施工方案報(bào)工程管理科審批。模板支架模板支架對(duì)安全、質(zhì)量均有較大影響,架體搭設(shè)前應(yīng)進(jìn)行策劃、計(jì)算,根據(jù)承受荷載確定架管間距、

4、數(shù)量,支撐體系應(yīng)與模板體系相配合,斜撐及剪刀撐的布置須經(jīng)過必要的驗(yàn)算和復(fù)核,確保其可靠穩(wěn)固、不變形。澆筑混凝土?xí)r安排專人對(duì)支架進(jìn)行檢查。事故案例分析及原因案例一:2003年1月7日下午13時(shí)10分,廣東省惠州市某花園工地的卸料平臺(tái)架體因失穩(wěn)發(fā)生坍塌事故,造成3人死亡,7人受傷,初步統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)損失55萬元。原因分析:施工中缺少腳手架搭設(shè)方案。卸料平臺(tái)應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算,不允許與腳手架進(jìn)行連接,必須把荷載直接傳遞給建筑結(jié)構(gòu)。該工程腳手架搭設(shè)時(shí),只是由現(xiàn)場(chǎng)施工員向搭棚隊(duì)負(fù)責(zé)人安排了工作任務(wù),在即無方案又無交底的情況下,搭棚隊(duì)完全根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)和習(xí)慣,隨意搭設(shè)腳手架,造成該工程腳手架缺少技術(shù)依據(jù)和論證。

5、事故案例分析及原因案例二:2002年2月7日晚8時(shí),深圳某電廠運(yùn)轉(zhuǎn)站屋面混凝土澆筑時(shí),屋面模板、鋼筋、混凝土連同支架一起坍塌,正在屋面下方的1名工人被砸致死,屋面板上面施工的兩人隨屋面坍塌而墜落受傷。原因分析:在屋面澆筑最后幾方混凝土?xí)r,由于現(xiàn)場(chǎng)滿堂支架搭設(shè)較密,又有外腳手架,無法使用混凝土泵,工人采用手工澆筑。為貪圖方便,混凝土班工人拆除了拉梁上部支撐屋面模板的部分立桿和水平桿,造成支架無法支撐屋面結(jié)構(gòu)荷載和施工荷載而失穩(wěn)。施工單位沒有模板支撐體系的管理。支撐搭設(shè)沒有方案,沒有計(jì)算,沒有審批,沒有驗(yàn)收,未經(jīng)許便進(jìn)行拆除。現(xiàn)場(chǎng)未履行驗(yàn)收程序,違規(guī)澆筑混凝土。事故案例分析及原因案例三:2003年

6、6月24日上午9時(shí)30,深圳某花園10區(qū)商業(yè)街工程,高8.8m的模板支撐體系突然局部坍塌,造成支撐體系傾斜。現(xiàn)場(chǎng)18名作業(yè)人員中,1人被壓在混凝土下,經(jīng)搶救無效死亡,另有兩名工人受輕傷。原因分析:高大架體支撐體系未按施工方案要求搭設(shè),立桿間距過大,橫桿步距過大,無剪刀撐,無掃地桿,腳手架與建筑物無連接,導(dǎo)致支撐體系失穩(wěn)。事故案例分析及原因案例四:1992年10月l0日13時(shí)50分,湖南省某鎮(zhèn)水泥廠熟料堆棚在澆灌混凝土?xí)r塌落,造成死亡9人,傷12人的重大事故。對(duì)這起坍塌事故的原因,有關(guān)部門作了鑒定:屋面模板支撐不符合要求,搭設(shè)方法嚴(yán)重違背施工及驗(yàn)收規(guī)范。其強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性不夠,是造成這次人為的

7、重大事故最主要、最直接的原因。事故案例分析及原因案例五:2009年3月23日上午10時(shí)55分,鎮(zhèn)江八佰伴商貿(mào)有限公司工地在拆除原有建筑墻體時(shí),腳手架發(fā)生坍塌,1人經(jīng)搶救無效死亡,另外2人受傷。經(jīng)專家初步分析,事故發(fā)生原因是施工前未進(jìn)行腳手架承重荷載計(jì)算,施工中操作工人在腳手架上堆放拆下的建筑垃圾,嚴(yán)重超過了腳手架的設(shè)計(jì)荷載,造成架體晃動(dòng)而失穩(wěn)坍塌。事故案例分析及原因案例六:2005年5月13日下午3時(shí)50分,秦皇島市承建建筑工程有限公司施工的秦皇島文化廣場(chǎng)工程在澆筑文化廣場(chǎng)E區(qū)門廳屋頂梁板混凝土施工到約1/3時(shí),由于模板支撐系統(tǒng)沒有采用合格的鋼管,按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)搭設(shè),東西水平方向有效連接加固不足

8、,造成模板支撐系統(tǒng)東西向剛度較差,屋頂結(jié)構(gòu)的模板支撐系統(tǒng)發(fā)生失穩(wěn),造成支撐系統(tǒng)坍塌,使在屋頂作業(yè)的12名工人隨屋頂模板、鋼筋及部分未凝結(jié)混凝土下落,造成3人重傷,9人輕傷。事故案例分析及原因2005年3月27日,某市一在建框架結(jié)構(gòu)商務(wù)中心,梁板全部坍塌,整體結(jié)構(gòu)失穩(wěn)拉倒塔吊。造成多人死亡。原因分析由于施工過程中板梁的支撐排架支設(shè)不合理,沒有經(jīng)過計(jì)算,導(dǎo)致建筑物整體失穩(wěn)傾覆。事故案例2004年08月16日上午8時(shí)30分左右,某局三公司開始用泵送混凝土澆搗附樓報(bào)告廳屋面,該屋面模板支撐系統(tǒng)為扣件式鋼管滿堂模板支架。于20時(shí)40分全部澆搗結(jié)束。屋面留3人對(duì)混凝土表面進(jìn)行收光,木工班組長(zhǎng)在補(bǔ)插鋼筋,2

9、1時(shí)20分左右,模板支撐系統(tǒng)突然整體坍塌,4名工人隨之墜落。木工班組長(zhǎng)經(jīng)搶救無效死亡原因分析1)模板支持系統(tǒng)鋼管支架水平和豎向剪刀撐設(shè)置嚴(yán)重不足;2)經(jīng)省中心檢驗(yàn)所檢測(cè),扣件(旋轉(zhuǎn)、垂直)抗滑和抗破壞性能不合格,鋼管壁厚普遍偏薄。2)公司未組織專家進(jìn)行專項(xiàng)施工方案審查,模板支撐體系專項(xiàng)施工方案沒有結(jié)合工程實(shí)際編制,針對(duì)性不強(qiáng),違反現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求;3)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批把關(guān)不嚴(yán),項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、安全員未認(rèn)真履行崗位職責(zé);事故案例2006年8月29日15:40左右,位于廈門某在建大橋的引橋及部分接線工程,在澆筑B標(biāo)段左幅第十一聯(lián)第一節(jié)段箱梁(跨徑40m)混凝土?xí)r,發(fā)生支架坍塌事故。當(dāng)

10、時(shí)現(xiàn)場(chǎng)共有人員32人,其中施工項(xiàng)目部人員2人、監(jiān)理人員2人、工人28人。原因分析1)模板專項(xiàng)方案未考慮高海潮水位對(duì)支架立桿基礎(chǔ)的不利影響。該地段原為海堤外淺灘涂,施工單位使用袋裝海砂在兩側(cè)碼砌,中間回填海砂筑島,填筑的高度45米作為滿堂支架的基礎(chǔ)。但是,在方案中未考慮筑島回填砂基遇潮水浸滲對(duì)支架立桿基礎(chǔ)的不利影響。2)扣件式鋼管腳手架支撐體系搭設(shè)不符規(guī)范要求。水平向未設(shè)置剪刀撐,縱、橫向剪刀撐設(shè)置不足,掃地桿設(shè)置高度偏高(70cm);立桿對(duì)接接頭未按規(guī)定錯(cuò)開,均在一個(gè)平面內(nèi);底托伸出鋼管的長(zhǎng)度超過300時(shí)未采取可靠措施固定;從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際用材看,鋼管壁厚不足,扣件重量偏輕。3)基礎(chǔ)沉降量根據(jù)經(jīng)驗(yàn)取

11、值。模板滿堂支架設(shè)計(jì)方案中未進(jìn)行支架立桿基礎(chǔ)沉降量計(jì)算,僅根據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)取值;對(duì)地基承載力及基礎(chǔ)變形計(jì)算分析不到位。近年來模板支架坍塌事故案例2005年9月5日北京市西城區(qū)西單地區(qū)某工程4號(hào)地項(xiàng)目工程,中國第二十二冶金建設(shè)公司的施工人員,在距離地面約21.8高度澆筑5層混凝土?xí)r,模板坍塌,造成8人死亡,1人重傷,21人受傷;2005年10月21日陜西西安市某小區(qū)集中供熱站鍋爐改造工程在澆筑屋面混凝土?xí)r,模板支撐系統(tǒng)坍塌,造成4人死亡;2005年11月5日貴州務(wù)川仡佬族苗族自治縣某大橋的拱架垮塌,造成16人死亡,3人重傷。使用不符合安全質(zhì)量的施工器材,違規(guī)作業(yè);2005年3月19日遼寧營(yíng)口市經(jīng)濟(jì)開

12、發(fā)區(qū)某港在建鍋爐房鋼結(jié)構(gòu)屋頂網(wǎng)架坍塌事故,造成5人死亡,11人受傷;2005年4月15日安徽巢湖廬江縣冶山鎮(zhèn)某水泥股份有限公司2500噸/天生產(chǎn)線水泥熟料庫工程,在澆筑熟料庫庫頂(距地面高度40M)混凝土?xí)r,滿堂架局部坍塌,造成3人死亡;2005年7月8日內(nèi)蒙古某熱電有限責(zé)任公司機(jī)房網(wǎng)架工程坍塌事故,造成6人死亡,8人受傷;2005年7月30日下午,沈陽大東區(qū)某中學(xué)鋪設(shè)頂樓鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)坍塌事故,5人受傷;2006年5月19日遼寧省大連市開發(fā)區(qū)金石灘某音樂學(xué)院大連校區(qū)12號(hào)工程,大連某建設(shè)有限公司施工人員在澆筑屋面混凝土?xí)r發(fā)生坍塌事故,造成6人死亡,3人重傷,15人輕傷;2006年8月24日江蘇某

13、水泥有限公司二期工程,在“原料磨”生產(chǎn)大樓樓頂施工中,腳手架支撐系統(tǒng)整體坍塌,造成4人死亡,2人受傷;2005年7月28日,山東省某市大劇院,在澆筑舞臺(tái)屋面混凝土?xí)r,模板支撐系統(tǒng)失穩(wěn)、垮塌,約400平方米屋面坍塌,造成3人死亡,3人受傷,其中一人重傷;2006年8月31日甘肅省蘭州市某科技園會(huì)所工程,天井頂板模板支架發(fā)生坍塌,造成3人死亡;2006年9月1日廣東省佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)某地產(chǎn)金沙灣會(huì)所工程,高支模板失穩(wěn)發(fā)生坍塌,造成3人死亡,3人受傷;2007年2月12日下午15時(shí)35分,廣西醫(yī)科大學(xué)圖書館二期工程屋面模板支撐系統(tǒng)突然坍塌,坍塌高度約24米,坍塌面積約450平方米,混凝土作業(yè)班組人

14、員從作業(yè)面墜落并被埋。造成7人死亡、3人重傷,4人輕傷。模板工程模板決定了混凝土構(gòu)件的尺寸和觀感,在支設(shè)模板前模板決定了混凝土構(gòu)件的尺寸和觀感,在支設(shè)模板前應(yīng)進(jìn)行研究和策劃形成模板專項(xiàng)施工方案,并報(bào)工程應(yīng)進(jìn)行研究和策劃形成模板專項(xiàng)施工方案,并報(bào)工程管理科審批。模板應(yīng)有足夠的剛度、強(qiáng)度和穩(wěn)定性,管理科審批。模板應(yīng)有足夠的剛度、強(qiáng)度和穩(wěn)定性,模板尺寸符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,拼縫嚴(yán)密不漏漿。模模板尺寸符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,拼縫嚴(yán)密不漏漿。模板及其支撐應(yīng)根據(jù)澆筑混凝土的重量、側(cè)壓力及施工板及其支撐應(yīng)根據(jù)澆筑混凝土的重量、側(cè)壓力及施工荷載進(jìn)行計(jì)算,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行有關(guān)試驗(yàn)。澆筑混凝土荷載進(jìn)行計(jì)算,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行有關(guān)

15、試驗(yàn)。澆筑混凝土前對(duì)模板及其支撐進(jìn)行驗(yàn)收,模板安裝和澆筑混凝土前對(duì)模板及其支撐進(jìn)行驗(yàn)收,模板安裝和澆筑混凝土?xí)r,應(yīng)對(duì)模板及支架進(jìn)行觀察和維護(hù),發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí),應(yīng)對(duì)模板及支架進(jìn)行觀察和維護(hù),發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí),及時(shí)報(bào)告處理。對(duì)于一些特殊的混凝土結(jié)構(gòu)模板時(shí),及時(shí)報(bào)告處理。對(duì)于一些特殊的混凝土結(jié)構(gòu)模板(如水泥廠的窯中(如水泥廠的窯中1#1#、2#2#、3#3#墩,窯尾、窯頭框架墩,窯尾、窯頭框架等),在保證上述要求的前提下,對(duì)模板拼縫的尺寸、等),在保證上述要求的前提下,對(duì)模板拼縫的尺寸、位置以及對(duì)拉螺栓的位置進(jìn)行策劃,以確保達(dá)到清水位置以及對(duì)拉螺栓的位置進(jìn)行策劃,以確保達(dá)到清水混凝土的效果。混凝土的效

16、果。事故案例分析及原因案例一:2000年9月10日下午17時(shí)50分,江西省景德鎮(zhèn)市某工程大門橫梁雨篷澆筑混凝土?xí)r,由于支撐失穩(wěn)斷裂,瞬間大門屋面雨篷全部混凝土及模板系統(tǒng)坍塌,并將兩端混凝土柱、磚柱拉倒。造成3人死亡,2人重傷,7人輕傷。事故原因分析:施工前未制定專項(xiàng)施工方案,模板未經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)算,搭設(shè)沒有技術(shù)要求,支撐系統(tǒng)結(jié)構(gòu)本身不符合規(guī)范要求,不能承受施工中的各種荷載。門樓屋面離地高55m左右,施工中支撐系統(tǒng)拉接較少,水平拉接有兩道連接桿,垂直立面僅在外圍周邊用薄木板拉接少量的剪刀撐,其余均未進(jìn)行拉接。在澆筑混凝土過程中支模系統(tǒng)變形失穩(wěn)導(dǎo)致事故的發(fā)生。事故案例分析及原因案例二:2007年9月6日

17、14時(shí)10分,河南省鄭州市富田太陽城二期家居廣場(chǎng)中心工程,在施工過程中采光井模板支撐系統(tǒng)突然垮塌,造成7人死亡、17人受傷。經(jīng)調(diào)查認(rèn)定,該事故的主要原因:一是施工人員未嚴(yán)格按照施工方案和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范搭設(shè)模板支撐系統(tǒng),方案要求現(xiàn)澆梁下立桿間距為0.4m0.4m,實(shí)際搭設(shè)1.3m1.3m,并且缺少剪刀撐和掃地桿;二是施工單位在澆搗混凝土過程中施工工序錯(cuò)誤,造成局部受力集中,超過模板支撐系統(tǒng)承載能力。拆模過早引起的倒塌事故概況:某輕工廠為二層現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu),預(yù)制鋼筋混凝土樓板。施工單位在澆筑完首層鋼筋混凝土框架及吊裝完一層樓板后,繼續(xù)施工第二層.在開始吊裝第二層預(yù)制板時(shí),為加快施工進(jìn)度,將第一層的大梁下的

18、立柱拆除,以便在底層同時(shí)進(jìn)行裝修,結(jié)果在吊裝二層預(yù)制板將近完成時(shí),發(fā)生倒塌,當(dāng)場(chǎng)壓死多人,造成重大事故。原因分析:事故發(fā)生后,經(jīng)調(diào)查分析,倒塌的主要原因是底層大梁立柱及模板拆除過早。在吊裝二層預(yù)制板時(shí),梁的養(yǎng)護(hù)只有3天,強(qiáng)度還很低,不能形成整體框架傳力,因而二層框架及預(yù)制板的重量及施工荷載由二層大梁的立柱直接傳給首層大梁,而這時(shí)首層大梁的強(qiáng)度尚未完全達(dá)到設(shè)計(jì)的強(qiáng)度C20,經(jīng)測(cè)定只有C12。首層大梁承受不了二層結(jié)構(gòu)自重及結(jié)構(gòu)輜重而引起倒塌。支模錯(cuò)誤引起的倒塌事故某四層內(nèi)框結(jié)構(gòu),外墻一層窗上設(shè)有挑出80cm的現(xiàn)澆鋼筋混凝土遮陽板(圖4-5)。該工程在澆筑遮陽板的過程中突然發(fā)生局部外墻倒塌事故。倒塌

19、物有遮陽板及全部一層窗間墻,倒向室外,倒塌線基本上沿腳手眼發(fā)生。倒塌后的吊架斜桿大部分發(fā)生嚴(yán)重的壓曲變形。事故案例分析及原因倒塌事故與支撐不當(dāng)有關(guān)。倒塌事故與支撐不當(dāng)有關(guān)。該遮陽板是用吊架支模:在該遮陽板是用吊架支模:在每個(gè)窗間墻上設(shè)置一個(gè)吊架,每個(gè)窗間墻上設(shè)置一個(gè)吊架,吊架間用木墊板聯(lián)系起來,吊架間用木墊板聯(lián)系起來,并用并用105cm105cm方木支撐遮陽方木支撐遮陽板的底模圖(板的底模圖(4-64-6),斜撐),斜撐(105cm105cm)支承在窗臺(tái)墻)支承在窗臺(tái)墻上(圖上(圖4-74-7)。)。原因分析:通過對(duì)窗間墻施原因分析:通過對(duì)窗間墻施工中的受力分析和承載能力工中的受力分析和承載能

20、力的驗(yàn)算得知,造成倒塌事故的驗(yàn)算得知,造成倒塌事故的直接原因是新砌好的窗間的直接原因是新砌好的窗間墻承受不了施工過程中由吊墻承受不了施工過程中由吊架傳來的傾復(fù)力矩。架傳來的傾復(fù)力矩。n n混凝土配合比直接決定了混凝土的強(qiáng)度、和易性混凝土配合比直接決定了混凝土的強(qiáng)度、和易性和經(jīng)濟(jì)性,項(xiàng)目部在混凝土施工前應(yīng)明確配合比和經(jīng)濟(jì)性,項(xiàng)目部在混凝土施工前應(yīng)明確配合比的主要技術(shù)條件,如強(qiáng)度等級(jí)、坍落度、初凝時(shí)的主要技術(shù)條件,如強(qiáng)度等級(jí)、坍落度、初凝時(shí)間等,在攪拌時(shí),嚴(yán)格按配合比采用重量比稱量間等,在攪拌時(shí),嚴(yán)格按配合比采用重量比稱量上料,外加劑宜采用塑料袋按用量提前稱量備用。上料,外加劑宜采用塑料袋按用量提

21、前稱量備用。下雨時(shí)及時(shí)測(cè)量砂石含水率調(diào)整施工配合比。將下雨時(shí)及時(shí)測(cè)量砂石含水率調(diào)整施工配合比。將混凝土配合比報(bào)告、水泥試驗(yàn)報(bào)告、外加劑生產(chǎn)混凝土配合比報(bào)告、水泥試驗(yàn)報(bào)告、外加劑生產(chǎn)廠家、合格證及摻量報(bào)工程管理科。廠家、合格證及摻量報(bào)工程管理科。n n水泥進(jìn)場(chǎng)時(shí),應(yīng)有出場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量證明書,水泥進(jìn)場(chǎng)時(shí),應(yīng)有出場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量證明書,并應(yīng)對(duì)其質(zhì)量、品種、強(qiáng)度等級(jí)、編號(hào)或散裝倉并應(yīng)對(duì)其質(zhì)量、品種、強(qiáng)度等級(jí)、編號(hào)或散裝倉號(hào)、出廠日期等檢查驗(yàn)收。號(hào)、出廠日期等檢查驗(yàn)收。n n外加劑的品種,應(yīng)根據(jù)使用外加劑的主要目的、外加劑的品種,應(yīng)根據(jù)使用外加劑的主要目的、施工及氣候條件、結(jié)合混凝土的原材料、配合比施

22、工及氣候條件、結(jié)合混凝土的原材料、配合比等因素,通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較確定。外加劑的摻量,等因素,通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較確定。外加劑的摻量,應(yīng)按其品種并根據(jù)使用要求、施工條件、混凝土應(yīng)按其品種并根據(jù)使用要求、施工條件、混凝土原材料等因素參考技術(shù)說明通過試驗(yàn)確定。原材料等因素參考技術(shù)說明通過試驗(yàn)確定。n n其他材料如鋼筋、電線電纜、配電箱、管道、閥其他材料如鋼筋、電線電纜、配電箱、管道、閥門等相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范檢查驗(yàn)收。門等相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范檢查驗(yàn)收。混凝土配合比外加劑及原材試驗(yàn)事故案例分析及原因n n案例一:1987年5月22日16時(shí),廣東某自治縣上帥鄉(xiāng)連宮小學(xué)正在施工的教學(xué)樓全部倒塌,正在施

23、工的工人7人被砸死,9人受輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失近3萬元。n n原因分析:在施工過程中對(duì)原材料未進(jìn)行試驗(yàn)檢驗(yàn),沙子含泥量大,雜質(zhì)多;石灰沒有過濾,灰粒很多,灰漿標(biāo)號(hào)不夠。用回彈儀檢驗(yàn)鑒定,二層樓板、圈梁、柱混凝土強(qiáng)度嚴(yán)重不足。梁、板、柱、鋼筋錯(cuò)位嚴(yán)重。工程質(zhì)量極為低劣,致使教學(xué)樓全部倒塌,造成重大傷亡事故。 事故案例分析及原因n n案例二:1989年6月8日20時(shí),江西省某市大街一棟即將竣工的六層大樓,突然發(fā)生大面積坍塌,造成死亡1人,傷3人,直接經(jīng)濟(jì)損失20余萬元。n n原因分析:由于施工中未按設(shè)計(jì)要求和操作規(guī)程進(jìn)行施工,使用一些沒有出廠合格證、無實(shí)驗(yàn)報(bào)告的預(yù)制構(gòu)件及磚體,對(duì)混凝土原材未進(jìn)行試驗(yàn)

24、檢驗(yàn),混凝土標(biāo)號(hào)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào)的要求;磚墻砌筑質(zhì)量差,違反基本磚砌方法,使支撐失穩(wěn),降低了穩(wěn)定性,導(dǎo)致事故的發(fā)生。事故案例分析及原因n n案例三:廣東惠州市某學(xué)校教學(xué)樓工程為六層框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)及主體均采用強(qiáng)度等級(jí)為C30商品混凝土。工程結(jié)構(gòu)封頂之后,對(duì)第四層豎向構(gòu)件混凝土強(qiáng)度等級(jí)用回彈法檢測(cè),發(fā)現(xiàn)回彈值不符合設(shè)計(jì)要求。經(jīng)計(jì)算,部分柱子承載力不夠,無法滿足使用要求。n n根據(jù)各方原因分析,造成事故的原因?yàn)榈谒膶又炷镣饧觿┏恳鹆藦?qiáng)度嚴(yán)重降低,柱承載能力無法滿足設(shè)計(jì)要求,屬于施工質(zhì)量事故,需要進(jìn)行加固處理。事故案例分析及原因n n案例四:四川省一市鎮(zhèn)的鄉(xiāng)辦企業(yè)車間,交付使用3個(gè)月后即發(fā)現(xiàn)梁、

25、柱等有多處爆裂,其中嚴(yán)重的爆裂裂縫長(zhǎng)達(dá)150厘米,有的已貫通大梁,導(dǎo)致大梁折端。n n原因分析:事故發(fā)生后,取裂縫處混凝土碎片進(jìn)行分析,結(jié)果指出主要的晶相為方鎂石MgO及少量的生石灰石CaO,由此可以判定是方鎂石及石灰石水化膨脹引起混凝土爆裂。起源是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供的混凝土原材中含有本鄉(xiāng)耐火材料廠生產(chǎn)鎂砂時(shí)產(chǎn)生的廢砂,施工單位在施工中未進(jìn)行試驗(yàn)檢驗(yàn),盲目使用。事故案例分析及原因n n案例五:北京市朝陽區(qū)某部隊(duì)招待所主樓為案例五:北京市朝陽區(qū)某部隊(duì)招待所主樓為1414層框剪結(jié)構(gòu),當(dāng)主體結(jié)構(gòu)施工到六層時(shí),層框剪結(jié)構(gòu),當(dāng)主體結(jié)構(gòu)施工到六層時(shí),發(fā)現(xiàn)三層墻體混凝土強(qiáng)度不滿足要求,出現(xiàn)發(fā)現(xiàn)三層墻體混凝土強(qiáng)度不

26、滿足要求,出現(xiàn)松碎現(xiàn)象,用小錘輕輕敲打,即有掉皮及散松碎現(xiàn)象,用小錘輕輕敲打,即有掉皮及散落現(xiàn)象。落現(xiàn)象。n n原因分析:原因分析:1 1、對(duì)水泥進(jìn)場(chǎng)時(shí)間無記錄;現(xiàn)場(chǎng)、對(duì)水泥進(jìn)場(chǎng)時(shí)間無記錄;現(xiàn)場(chǎng)水泥管理不善,小廠水泥、大廠水泥,沒有水泥管理不善,小廠水泥、大廠水泥,沒有明顯標(biāo)志和區(qū)分,造成工程上的亂用;明顯標(biāo)志和區(qū)分,造成工程上的亂用;2 2、材、材料的配合比控制不嚴(yán),以體積比來代替重量料的配合比控制不嚴(yán),以體積比來代替重量比。管理制度不健全,導(dǎo)致混凝土的配合比比。管理制度不健全,導(dǎo)致混凝土的配合比失控。失控。3 3、水灰比控制不嚴(yán),混凝土坍落度偏、水灰比控制不嚴(yán),混凝土坍落度偏大出現(xiàn)泌水、離

27、析現(xiàn)象,澆灌混凝土?xí)r落距大出現(xiàn)泌水、離析現(xiàn)象,澆灌混凝土?xí)r落距大,產(chǎn)生砂石分離現(xiàn)象,致使上下混凝土強(qiáng)大,產(chǎn)生砂石分離現(xiàn)象,致使上下混凝土強(qiáng)度不均勻。度不均勻。4 4、振搗和養(yǎng)護(hù)不利,影響了混凝、振搗和養(yǎng)護(hù)不利,影響了混凝土的強(qiáng)度。土的強(qiáng)度。 水泥和骨料含有害物質(zhì)事故案例n n山山西西某某廠廠有有9 9幢幢4 4層層磚磚混混結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)住住宅宅,均均采采用用預(yù)預(yù)制制空空心心樓樓板板。該該工工程程1 19 98 84 4年年5 5月月開開工工,同同年年底底完完成成主主體體工工程程,翌翌年年內(nèi)內(nèi)部部裝裝修修。在在1 19 98 85 5年年6 6月月進(jìn)進(jìn)行行工工程程質(zhì)質(zhì)量量檢檢查查時(shí)時(shí),發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)其其中中

28、一一幢幢(1 12 2號(hào)號(hào)樓樓)有有多多處處預(yù)預(yù)制制樓樓板板起起鼓鼓、酥酥裂裂情情況況。隨隨后后,該該樓樓樓樓板板損損壞壞愈愈來來愈愈嚴(yán)嚴(yán)重重,其其它它四四幢幢(1 11 1、1 13 3、1 16 6、1 17 7號(hào)號(hào)樓樓)也也有有相相繼繼不不同同程程度度地地出出現(xiàn)現(xiàn)破破壞壞跡跡象象。事故案例分析及原因n n從預(yù)制板普遍破壞跡象看,主要是由于混凝土材料品質(zhì)從預(yù)制板普遍破壞跡象看,主要是由于混凝土材料品質(zhì)不良引起的,而且顯然是因?yàn)榛炷羶?nèi)含有害物使材料不良引起的,而且顯然是因?yàn)榛炷羶?nèi)含有害物使材料逐漸發(fā)生物理化學(xué)變化引起體積膨脹所造成的。從破壞逐漸發(fā)生物理化學(xué)變化引起體積膨脹所造成的。從破壞

29、最嚴(yán)重的樓板以及尚未出廠的樓板上取樣最嚴(yán)重的樓板以及尚未出廠的樓板上取樣20002000余個(gè),篩余個(gè),篩選選1010,再從中抽出部分樣品作材料的化學(xué)分析和巖相,再從中抽出部分樣品作材料的化學(xué)分析和巖相分析檢驗(yàn)。檢驗(yàn)時(shí)按粗骨料的不同顏色分類。分析檢驗(yàn)。檢驗(yàn)時(shí)按粗骨料的不同顏色分類。n n檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),過量的游離檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),過量的游離SOSO3 3(大大超過規(guī)定的含量(大大超過規(guī)定的含量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)1 13.53.5,且,且SOSO3 31 1的占總分析樣的的占總分析樣的78.978.9)在混凝土凝結(jié)硬化后繼續(xù)與水化鋁酸鈣作用形成水化硫在混凝土凝結(jié)硬化后繼續(xù)與水化鋁酸鈣作用形成水化硫鋁酸鈣,未耗盡的

30、石膏也可能在混凝土硬化后繼續(xù)生成鋁酸鈣,未耗盡的石膏也可能在混凝土硬化后繼續(xù)生成水化硫鋁酸鈣,而水化硫鋁酸鈣生成時(shí)的體積約達(dá)原體水化硫鋁酸鈣,而水化硫鋁酸鈣生成時(shí)的體積約達(dá)原體積的積的2.52.5倍,這就是造成預(yù)制板混凝土膨脹、酥裂、破倍,這就是造成預(yù)制板混凝土膨脹、酥裂、破壞乃至倒塌的主要內(nèi)在原因。壞乃至倒塌的主要內(nèi)在原因。混凝土堿-骨料反應(yīng)事故案例n n北京某廠受熱車間,建于北京某廠受熱車間,建于19901990年,建成后常年處于年,建成后常年處于4050C4050C的的 高溫環(huán)境中,后發(fā)現(xiàn)其混凝土墻面上有許多網(wǎng)狀裂紋。經(jīng)高溫環(huán)境中,后發(fā)現(xiàn)其混凝土墻面上有許多網(wǎng)狀裂紋。經(jīng)查當(dāng)年混凝土所用原

31、料為查當(dāng)年混凝土所用原料為400400號(hào)礦渣水泥,混凝土水泥用量號(hào)礦渣水泥,混凝土水泥用量410Kg/m3410Kg/m3配合比為水泥沙石水配合比為水泥沙石水=1=11.0991.0993.583.580.390.39,粗骨料為粒徑,粗骨料為粒徑5 530mm30mm的卵石,摻的卵石,摻2 2CaClCaCl2 2( (氯鹽氯鹽) )和和2 2CaSOCaSO4 4 2H2H2 2O(O(石膏石膏) )的外加劑。的外加劑。事故案例分析及原因n n為了確定此墻面的嚴(yán)重網(wǎng)狀裂紋是否為堿為了確定此墻面的嚴(yán)重網(wǎng)狀裂紋是否為堿骨料反應(yīng)所致,骨料反應(yīng)所致,在裂紋處鉆一直徑在裂紋處鉆一直徑70mm70mm、

32、長(zhǎng)、長(zhǎng)120mm120mm的混凝土圓柱芯體。將的混凝土圓柱芯體。將此芯體橫向鋸成若干磨光薄片,在反光顯微鏡下觀察,發(fā)現(xiàn)此芯體橫向鋸成若干磨光薄片,在反光顯微鏡下觀察,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有許多網(wǎng)狀裂縫(圖內(nèi)部有許多網(wǎng)狀裂縫(圖2.62.6)。將此磨光薄片進(jìn)行巖相分)。將此磨光薄片進(jìn)行巖相分析,發(fā)現(xiàn)每個(gè)薄片含有析,發(fā)現(xiàn)每個(gè)薄片含有6 61111枚粗骨料中有枚粗骨料中有1 13 3枚粗骨料含枚粗骨料含微晶石英和玉髓。將磨光薄片在掃描電鏡下觀察并進(jìn)行能譜微晶石英和玉髓。將磨光薄片在掃描電鏡下觀察并進(jìn)行能譜分析,發(fā)現(xiàn)骨料邊緣的鉀含量明顯增加。表明堿在骨料邊緣分析,發(fā)現(xiàn)骨料邊緣的鉀含量明顯增加。表明堿在骨料邊緣富集

33、。但是,對(duì)芯體中的細(xì)骨料鑒定表明沒有活性礦物存在,富集。但是,對(duì)芯體中的細(xì)骨料鑒定表明沒有活性礦物存在,為非活性礦物(它與粗骨料來自不同產(chǎn)地)為非活性礦物(它與粗骨料來自不同產(chǎn)地)n n該長(zhǎng)露天堆場(chǎng)鋼筋混凝土柱的混凝土保護(hù)層也嚴(yán)重剝落,鋼該長(zhǎng)露天堆場(chǎng)鋼筋混凝土柱的混凝土保護(hù)層也嚴(yán)重剝落,鋼筋嚴(yán)重銹蝕筋嚴(yán)重銹蝕, ,從剝落的混凝土中取得一些骨料進(jìn)行巖相分析,從剝落的混凝土中取得一些骨料進(jìn)行巖相分析,其中也含有典型的活性礦物玉髓和微晶石英。因而,此柱的其中也含有典型的活性礦物玉髓和微晶石英。因而,此柱的混凝土剝落和鋼筋銹蝕可視作是堿混凝土剝落和鋼筋銹蝕可視作是堿- -骨料反應(yīng)導(dǎo)致混凝土開骨料反應(yīng)導(dǎo)

34、致混凝土開裂,從而加劇鋼筋銹蝕,而鋼筋銹蝕又促使混凝土剝落這兩裂,從而加劇鋼筋銹蝕,而鋼筋銹蝕又促使混凝土剝落這兩方面綜合作用的結(jié)果。方面綜合作用的結(jié)果。n n根據(jù)上述分析,可以證明上述墻面嚴(yán)重裂紋是由于堿根據(jù)上述分析,可以證明上述墻面嚴(yán)重裂紋是由于堿- -骨料骨料反應(yīng)所引起的。反應(yīng)所引起的。事故案例分析背景n n一、什么是水泥混凝土的堿骨料反應(yīng)一、什么是水泥混凝土的堿骨料反應(yīng) 堿骨料反應(yīng)是混凝土原材料中的水泥、外加劑、混合材和水中堿骨料反應(yīng)是混凝土原材料中的水泥、外加劑、混合材和水中的堿的堿(Na2O(Na2O或或K2O)K2O)與骨料中的活性成分反應(yīng),在混凝土澆筑成型與骨料中的活性成分反應(yīng)

35、,在混凝土澆筑成型后若干午后若干午( (數(shù)年至二、三十年數(shù)年至二、三十年) )逐漸反應(yīng),反應(yīng)生成物吸水膨脹使逐漸反應(yīng),反應(yīng)生成物吸水膨脹使混凝土產(chǎn)生內(nèi)部應(yīng)力,混凝土產(chǎn)生內(nèi)部應(yīng)力, 膨脹開裂、導(dǎo)致混凝土失去設(shè)計(jì)性能。膨脹開裂、導(dǎo)致混凝土失去設(shè)計(jì)性能。由于活性骨料經(jīng)攪拌后大體上呈均勻分布。所以一旦由于活性骨料經(jīng)攪拌后大體上呈均勻分布。所以一旦 發(fā)生堿骨發(fā)生堿骨料反應(yīng)、混凝土內(nèi)各部分均產(chǎn)生膨脹應(yīng)力,將混凝土自身脹裂、料反應(yīng)、混凝土內(nèi)各部分均產(chǎn)生膨脹應(yīng)力,將混凝土自身脹裂、發(fā)展嚴(yán)重的只能拆除,無法補(bǔ)救,因而被稱為混凝土的癌癥。發(fā)展嚴(yán)重的只能拆除,無法補(bǔ)救,因而被稱為混凝土的癌癥。二、堿骨料反應(yīng)的分類和

36、機(jī)理二、堿骨料反應(yīng)的分類和機(jī)理 19401940年美國加利尼亞州公路局的斯坦敦,首先發(fā)現(xiàn)堿骨料反年美國加利尼亞州公路局的斯坦敦,首先發(fā)現(xiàn)堿骨料反應(yīng)問題,引起全世界混凝土工程界的重視,這種反應(yīng)就是堿硅酸應(yīng)問題,引起全世界混凝土工程界的重視,這種反應(yīng)就是堿硅酸反應(yīng)。堿硅酸反應(yīng)是水泥中的堿與骨料中的活性氧化硅成分反應(yīng)反應(yīng)。堿硅酸反應(yīng)是水泥中的堿與骨料中的活性氧化硅成分反應(yīng)產(chǎn)生堿硅酸鹽凝膠或稱堿硅凝膠,堿硅凝膠固體體積大于反應(yīng)前產(chǎn)生堿硅酸鹽凝膠或稱堿硅凝膠,堿硅凝膠固體體積大于反應(yīng)前的體積,而且有強(qiáng)烈的吸水性,吸水后膨脹引起混凝土內(nèi)部膨脹的體積,而且有強(qiáng)烈的吸水性,吸水后膨脹引起混凝土內(nèi)部膨脹應(yīng)力,而

37、且堿硅凝膠吸水后進(jìn)一步促進(jìn)堿骨料反應(yīng)的發(fā)展、使混應(yīng)力,而且堿硅凝膠吸水后進(jìn)一步促進(jìn)堿骨料反應(yīng)的發(fā)展、使混凝土內(nèi)部膨脹應(yīng)力增大,導(dǎo)致混凝土開裂。發(fā)展嚴(yán)重的會(huì)使混凝凝土內(nèi)部膨脹應(yīng)力增大,導(dǎo)致混凝土開裂。發(fā)展嚴(yán)重的會(huì)使混凝土結(jié)構(gòu)崩潰。土結(jié)構(gòu)崩潰。能與堿發(fā)生反應(yīng)的活性氧化硅礦物有蛋白石、玉髓、鱗石英、能與堿發(fā)生反應(yīng)的活性氧化硅礦物有蛋白石、玉髓、鱗石英、方英石、火山玻璃及結(jié)晶有缺欠的石英以及微晶、隱晶石英等,方英石、火山玻璃及結(jié)晶有缺欠的石英以及微晶、隱晶石英等,而這些活性礦物廣泛存在于多種巖石中。因而迄今為止世界各國而這些活性礦物廣泛存在于多種巖石中。因而迄今為止世界各國發(fā)生的堿骨科反應(yīng)絕大多數(shù)為堿

38、硅酸反應(yīng)發(fā)生的堿骨科反應(yīng)絕大多數(shù)為堿硅酸反應(yīng) 。水泥過期和受潮造成事故和原因分析n n事故過程:某車間于事故過程:某車間于19831983年年1010月開工,當(dāng)年月開工,當(dāng)年1212月月7 79 9日日澆筑完大梁混凝土,澆筑完大梁混凝土,1212月月26262929日安裝完屋蓋預(yù)制板,日安裝完屋蓋預(yù)制板,接著進(jìn)行屋面防水層施工;接著進(jìn)行屋面防水層施工;19841984年年1 1月月3 3日拆完大梁底模日拆完大梁底模板和支撐,板和支撐,1 1月月4 4日下午房屋全部倒塌并發(fā)現(xiàn)大梁壓區(qū)混日下午房屋全部倒塌并發(fā)現(xiàn)大梁壓區(qū)混凝土被壓碎。凝土被壓碎。n n分析倒塌原因如下:鋼筋混凝土大梁原設(shè)計(jì)為分析倒塌

39、原因如下:鋼筋混凝土大梁原設(shè)計(jì)為C20C20混凝混凝土。施工時(shí),使用的是進(jìn)場(chǎng)已土。施工時(shí),使用的是進(jìn)場(chǎng)已3 3個(gè)多月并存放在潮濕地個(gè)多月并存放在潮濕地方已有部分硬塊的方已有部分硬塊的325325號(hào)水泥。這種受潮水泥應(yīng)通過試號(hào)水泥。這種受潮水泥應(yīng)通過試驗(yàn)按實(shí)際強(qiáng)度用于不重要的構(gòu)件或砌筑砂漿,但施工單驗(yàn)按實(shí)際強(qiáng)度用于不重要的構(gòu)件或砌筑砂漿,但施工單位卻仍用于澆筑大梁,且采用人工攪拌和振搗,無嚴(yán)格位卻仍用于澆筑大梁,且采用人工攪拌和振搗,無嚴(yán)格配合比。致使大梁在混凝土澆筑配合比。致使大梁在混凝土澆筑28d28d后(倒塌后)用回后(倒塌后)用回彈儀測(cè)定的平均抗壓強(qiáng)度只有彈儀測(cè)定的平均抗壓強(qiáng)度只有5MP

40、a5MPa左右;有些地方竟測(cè)左右;有些地方竟測(cè)不到回彈值。不到回彈值。 l混凝土澆筑要關(guān)注大體積混凝土、滑模混凝土、大型柱子(截面尺寸大于1m)及剪力墻的澆筑,施工質(zhì)量的優(yōu)劣既影響結(jié)構(gòu)安全又影響觀感質(zhì)量,出現(xiàn)問題將造成重大的經(jīng)濟(jì)損失和長(zhǎng)久的社會(huì)影響。因此,要高度重視混凝土的施工,混凝土施工前編制有針對(duì)性的專項(xiàng)方案,首次混凝土澆筑前須進(jìn)行前期策劃,由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目工程師組織召開專題會(huì)議,對(duì)施工人員進(jìn)行技術(shù)交底,對(duì)振搗工的能力進(jìn)行測(cè)評(píng),大面積施工要做樣板,經(jīng)檢查合格后才能展開全面施工。混凝土澆筑(一) l混凝土澆筑完成后根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況采取涂刷養(yǎng)護(hù)液、塑料薄膜覆蓋澆水養(yǎng)護(hù)、噴淋養(yǎng)護(hù)等適宜的養(yǎng)護(hù)措施

41、,保證養(yǎng)護(hù)時(shí)間。同時(shí)也要從混凝土的制備、輸送等環(huán)節(jié)做好準(zhǔn)備,保證混凝土澆筑的連續(xù)進(jìn)行,制定雨施以及停水停電導(dǎo)致施工中斷的應(yīng)急預(yù)案。滑模施工要控制好混凝土的初凝時(shí)間,大體積混凝土要做好熱工計(jì)算,控制拆模及養(yǎng)護(hù)時(shí)間,防止因溫差過大出現(xiàn)溫度裂縫。項(xiàng)目部要保存會(huì)議記錄、照片及會(huì)議內(nèi)容,內(nèi)容應(yīng)包括:施工方法、勞力及機(jī)械安排、混凝土工技術(shù)能力、混凝土初凝時(shí)間、外加劑選擇及摻量、拆模時(shí)間等。混凝土澆筑(二)事故案例事故案例某水泥廠水泥庫采用滑動(dòng)模板施工,在模板提升后發(fā)現(xiàn)混凝土被嚴(yán)重拉裂。案案例例原原因因分分析析l混凝土澆筑完后,滑模操作人員沒有按時(shí)連續(xù)滑模,待到第二天上午(已過15小時(shí)左右)才進(jìn)行強(qiáng)制滑模。

42、在強(qiáng)大的摩察阻力的作用下,庫壁環(huán)形鋼筋被強(qiáng)制拉動(dòng)移位,(最大移位處超過100mm)。同時(shí)終凝后的混凝土因鋼筋拉動(dòng)以及強(qiáng)大的摩阻力作用致使整個(gè)混凝土凝固后的組織全部受到了破壞。事故案例分析及原因事故案例分析及原因l案例一:1999年1月4日,重慶市某縣城區(qū)內(nèi)發(fā)生一起橋梁垮塌特大事故,出事當(dāng)時(shí),30余名群眾正行走于該橋上,另有22名駐扎該地的武警戰(zhàn)士進(jìn)行傍晚訓(xùn)練,由西向東列隊(duì)跑步至橋上約2/3處時(shí),整座大橋突然垮塌,橋上群眾和武警戰(zhàn)士全部墜入綦河中,經(jīng)奮力搶救,14人生還,40人遇難身亡。此次事故直接經(jīng)濟(jì)損失約631萬元。事故案例分析及原因事故案例分析及原因l原因分析:事故調(diào)查組和專家組通過調(diào)查取

43、證、技術(shù)鑒定和綜合分析,確定了事故發(fā)生的原因:1、主拱鋼管內(nèi)混凝土強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,局部有漏灌現(xiàn)象,在主拱肋板處甚至出現(xiàn)1米多長(zhǎng)的空洞。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)取樣檢驗(yàn),混凝土強(qiáng)度最低值僅15.6MPa,不能達(dá)到C30級(jí)的要求。2、材料及構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)管理失控,不按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè),外協(xié)加工單位加工的主拱鋼管未經(jīng)焊接質(zhì)量檢測(cè)合格就交付施工方使用。3、該橋施工組織設(shè)計(jì)中沒有對(duì)分項(xiàng)工程制訂嚴(yán)格的工藝操作規(guī)程及技術(shù)要求,對(duì)一些關(guān)鍵部位沒有相應(yīng)的檢查驗(yàn)收程序。事事故故案案例例分分析析及及原原因因l案例二:四川省某輕工廠二層現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu),預(yù)制鋼筋混凝土樓板。施工單位在澆筑完首層鋼筋混凝土框架及吊裝完一層樓板后,繼續(xù)施工第二

44、層。在開始吊裝第二層預(yù)制板時(shí),為加快施工進(jìn)度,將第一層的大梁下的立柱拆除,以便在底層同時(shí)進(jìn)行裝修,結(jié)果在吊裝二層預(yù)制板將近完成時(shí),發(fā)生倒塌,當(dāng)場(chǎng)壓死多人,造成重大事故。l原因分析:經(jīng)調(diào)查分析,倒塌的主要原因是施工前沒有進(jìn)行前期策劃,沒有制定專項(xiàng)方案,底層大梁立柱及模板拆除過早,梁的養(yǎng)護(hù)時(shí)間不夠,強(qiáng)度很低,吊裝二層預(yù)制板強(qiáng)度尚未完全達(dá)到設(shè)計(jì)的強(qiáng)度C20,經(jīng)測(cè)定只有C12,首層大梁承受不了二層結(jié)構(gòu)自重及結(jié)構(gòu)輜重而引起倒塌。 事事故故案案例例l案例三:四川省一廠房車間于1983年12月9日澆筑完大梁混凝土,1984年1月3日拆完大梁底模板和支撐,1月4日下午房屋全部倒塌并發(fā)現(xiàn)大梁壓區(qū)混凝土被壓碎。l

45、原因分析:鋼筋混凝土大梁原設(shè)計(jì)為C20混凝土。施工時(shí),使用的是進(jìn)場(chǎng)已3個(gè)多月并存放在潮濕地方已有部分硬塊的325號(hào)水泥。這種受潮水泥應(yīng)通過試驗(yàn)按實(shí)際強(qiáng)度用于不重要的構(gòu)件或砌筑砂漿,但施工單位卻仍用于澆筑大梁,且采用人工攪拌和振搗,無嚴(yán)格配合比。致使大梁在混凝土澆筑28d后(倒塌后)用回彈儀測(cè)定的平均抗壓強(qiáng)度只有5MPa左右;有些地方竟測(cè)不到回彈值。事事故故案案例例原原因因分分析析事事故故案案例例l案例三:某劇場(chǎng)挑臺(tái)平面在拆除柱子模板后發(fā)現(xiàn),在14根鋼筋混凝土柱子中有13根有嚴(yán)重的蜂窩現(xiàn)象。具體情況是:柱全部側(cè)面面積142m2,蜂窩面積有7.41m2,占5.2%;其中最嚴(yán)重的僅蜂窩中露筋面積就有

46、0.56m2。露筋位置正是鋼筋的搭接部位。原原因因分分析析l原因分析:混凝土灌注高度太高。7m多高的柱子在模板上未留灌注混凝土的洞口,傾倒混凝土?xí)r未用串筒、留管等設(shè)施,違反施工驗(yàn)收規(guī)范中關(guān)于“混凝土自由傾落高度不宜超過2m”及“柱子分段灌注高度不應(yīng)大于3.0m”的規(guī)定,使混凝土在灌注過程中已有離析現(xiàn)象。l灌注混凝土厚度太厚,搗固要求不嚴(yán)。施工時(shí)未用振搗棒,而采用6m長(zhǎng)的木桿搗固,并且錯(cuò)誤地規(guī)定每次灌注厚度以一車混凝土為準(zhǔn)(約厚40cm),灌注后搗固30下即可。此規(guī)定違反了施工驗(yàn)收規(guī)范中關(guān)于“柱子灌注厚度不得超過20cm”的界限。事事故故處處理理方方案案l剔除全部蜂窩四周的松散混凝土;用濕麻袋塞

47、在鑿剔面上,經(jīng)24h使混凝土濕透厚度至少4050mm;按照蜂窩尺寸支以有喇叭口的模板,如圖(e);灌注加有早強(qiáng)劑的C30(舊混凝土為C20)豆石混凝土;養(yǎng)護(hù)14晝夜;拆模后將喇叭口上的混凝土鑿除。除以上補(bǔ)強(qiáng)措施外,還應(yīng)對(duì)柱進(jìn)行超聲波探傷,查明是否還有隱患。防水工程o防水工程包括地下室防水、有防水要求的房間(如廚衛(wèi)間)和屋面防水以及外墻的防滲漏。如果防水出現(xiàn)問題,將給企業(yè)造成巨大的損失,因?yàn)樯婕懊娲螅S修困難。因此防水工程施工前須編制專項(xiàng)施工方案并報(bào)工程科審核,內(nèi)容包括材料選擇應(yīng)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求;施工隊(duì)伍應(yīng)有專業(yè)施工資質(zhì);人員能力的鑒定,施工方法,質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)定以及連續(xù)監(jiān)控的要求等。在施工過

48、程中應(yīng)從基層處理、附加層施工、細(xì)部做法、卷材的搭接長(zhǎng)度、涂膜的厚度等方面加以嚴(yán)格控制,施工完畢以后及時(shí)進(jìn)行蓄水或淋水試驗(yàn),檢驗(yàn)防水的效果。將材料廠家資質(zhì)證書、材料合格證、操作人員上崗證、材料復(fù)試報(bào)告報(bào)工程管理科存檔。外墻防滲漏主要從混凝土墻的施工縫的處理和穿墻螺栓孔的封堵以及外墻抹灰的防裂上加以控制。事故案例o案例:某一單層金屬材料庫,1984年11月完工。1985年7月,由于連續(xù)幾天大雨,雨水順材料庫內(nèi)墻大量的流向室內(nèi),地面有5cm深的積水。屋面雨水口全部被粉煤灰和豆石堵死。o原因分析:1、施工過程中,豆石保護(hù)層施工質(zhì)量較差。在坡屋面上有一層浮著的豆石,被雨水一沖刷,就沖到檐溝里,將雨水口堵死。2、卷材收口不好。一是高度不夠,沒有達(dá)到設(shè)計(jì)高度;二是壓頂抹灰時(shí)沒有將滴水做好,沒有將收口堵嚴(yán),導(dǎo)致屋面發(fā)生漏水。事故案例原因分析


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