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水電站大壩砼質量檢查鉆孔取芯施工方案(6頁).doc

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水電站大壩砼質量檢查鉆孔取芯施工方案(6頁).doc

1、 XXX水電站大壩砼質量檢查鉆孔取芯施工方案一.施工技術要求依據:1、XXX水電站工程大壩碾壓混凝土施工技術要求桐圓-J-水工-02;2、水工碾壓混凝土施工規范DL/T5112-2000;二.鉆孔取芯評定內容 1、芯樣獲得率:評價碾壓混凝土整體均質性; 2、芯樣孔壓水試驗:評定碾壓混凝土抗滲性; 3、芯樣力學性能試驗:評定碾壓混凝土的均質性和力學性能; 4、芯樣外觀描述:評定碾壓混凝土的均質性和密實性。三. 施工水電及孔位布置施工用水、電直接從左壩肩倉面澆筑用水水包和配電柜接引,施工廢水采用廢碴進行圍堵后集中抽排,避免污染澆筑倉面。本次鉆孔取芯共4個,孔徑全部為150。孔位分布在上下游C20、

2、C15混凝土條帶部位上(如附圖所示)。孔位編號為1#-4#,其中2#、3#兼做壓水試驗孔。四.施工主要設備和人員組織施工主要設備見表一:表一 施工主要設備明細表設 備 名 稱型號及規格單 位數 量備 注巖芯鉆機HGY300臺2168150精密計量泵臺2流量測試儀H97-3臺2泥漿泵BW-150臺1施工人員組織配備見表二:表二 施工人員組成表工種工作內容人數備注鉆機人員鉆 孔12壓水試驗讀數記錄2技術員工地施工技術1隊 長指揮工作1合 計16五.鉆孔取芯:5.1取芯鉆孔前由監測單位核對孔位是否與監測儀器、設備電纜等有沖突,當可能對觀測儀器及冷卻水管有損傷時,個別孔位可作適當調整。施工前出具開鉆證

3、,由承包人、監理以及監測單位簽字確認后對孔位進行測量放樣。為了減少機座的振動影響,用細骨料砼將機座固定,保證盡可能取出完整芯樣。芯樣取出后及時進行編號及芯樣描述,齡期不足28天的砼芯樣與齡期超過28天的砼芯樣應分開保存,分開描述。5.2芯樣吊運和堆放長芯樣用槽鋼盛裝,用32的鋼筋進行加固,并用專用吊車運至監理工程師指定位置。鉆孔取芯時,要求按獲得芯樣次序統一編號,填牌裝箱,繪制鉆孔柱狀圖并進行巖芯描述。鉆進應保證最大限度地取得芯樣,無論芯樣有多長,一旦發現芯樣卡鉆或被磨損,應立即取出。對于1m或大于1m的鉆進循環,若芯樣獲得率小于80%,則下一次應減少循環深度50%,以后依次減少50%,直至5

4、0cm為止。當鉆取的芯樣長度達到8m左右時,應及時卡取芯樣(在成功取得長芯樣后,可逐漸加長取芯長度)。取芯前先起鉆并用游標卡尺測量鉆頭內徑,安裝合適的卡簧(卡簧內徑宜比鉆頭胎體內徑小0.30.5mm)和專用卡簧座。下鉆確認卡簧座已到達孔底且卡簧卡住芯樣后,用立軸并輔以千斤頂頂拔混凝土芯樣。巖芯管被吊至孔口時,用管卡卡住巖芯管,拆開沉淀管接頭,根據芯樣長短、巖芯管內壁與芯樣之間的縫隙大小,分四個方向墊入管壁與芯樣之間,以防放置巖芯管時,芯樣在管內晃動而斷裂。水壓使混凝土芯樣從巖芯管內全部退出。確認取芯工作已達到封孔標準后,將孔內積水排干,用小級配混凝土逐段回填。巖芯管采用吊車等起重設備吊離孔口并

5、平放,在此過程中若不采取加強措施巖芯管會產生彎曲變形,為避免管內混凝土芯樣因巖芯管彎曲而折斷,每隔500mm用螺栓將兩根槽鋼對稱固定在在巖芯管變形最大部位,藉此來加強巖芯管的剛度。水平擺放巖芯管時,先準備兩根長度、寬度與芯樣長度、直徑相適應的槽鋼,一根用來擺放巖芯管,另一根用來承接從巖芯管內退出的芯樣。調整好槽鋼的軸線方向和水平面,使兩根槽鋼前后、高度一致。六.鉆孔壓水試驗壓水試驗應在鉆孔沖洗后進行,試驗段長為3m,采用“單點法”進行試驗,自上而下單栓塞逐段阻塞壓水,壓力采用分段升壓,第一段不大于0.3MPa,第二段不大于0.6MPa,第三段及以下各段不大于1.0MPa。在穩定壓力下每3min

6、5min測讀一次壓入流量,當流量無連續增長趨勢時,且連續五次讀數中最大值與最小值之差小于最終值的10%,本階段試驗即可結束,取最終值作為計算值。壓水試驗質量標準:常態混凝土和碾壓混凝土二級配區透水率q不大于0.5Lu,三級配碾壓混凝土透水率q不大于1.0Lu。試驗過程中,若發現呂容值大于設計值時,應立即對廊道、壩面進行檢查,察看是否存在滲水通道,并縮小壓水段長找出滲水通道為止。150孔段壓力控制:二級配區:孔深小于30m的試段平均壓力為0.3MPa, 孔深大于30m的試段平均壓力為0.6MPa。三級配區:第1、2段試段平均壓力為0.3Mpa, 以下各段試段平均壓力為0.6MPa。6.1施工工藝

7、流程鉆孔洗孔 試段隔離及設備安裝設備調試壓力流量觀測讀數數據整理封 孔6.2主要施工工藝要求A鉆孔及洗孔采用HGY300型地質鉆機造孔,金剛石鉆頭鉆進。第一段鉆進深度為3.5m,其余每回次鉆進深度為(即:試段長度)3.0m,開鉆前鉆機底座利用預埋件及水泥砂漿固定,保證立軸垂直,鉆孔垂直,且鉆孔垂直度控制在1%以內。將鉆具下至孔底,用BW-150泵的流量開至最大檔沖洗,觀測孔口返水清潔,方可進行下一工序。B試段隔離及設備安裝檢查栓塞、連通管接頭符合要求后,利用鉆機卷揚機將止水隔離裝置下入孔內,同時將濾水器、供水泵、流量測試儀、壓力表、進水穩壓箱安裝完畢。C設備調試每段次壓水檢查前,均對上述壓水試

8、驗設備進行調試檢查。 D壓力、流量觀測讀數 壓力表讀數按下式計算:壓力表讀數=試段設計壓力-壓力表中心距所測量1/2試段面的水柱壓力。試驗時考慮水柱高度的影響,始終保持孔段中心實際壓力為設計壓力,流量穩定后流速極小,可忽略壓力沿程和局部損失。 壓力表反映的壓力穩定,所有部位觀測無漏水現象。這時采用電子秒表計時,進行流量觀測。根據鉆孔壓水試驗技術要求,每隔5min記錄一次水量,在流量無持續增大趨勢,且連續5個流量中最大值與最小值之差小于最終值的10%時,試驗便結束。6.3數據整理試驗結果以呂容值表示,其計算方法按SL25-92水利水電鉆孔壓水試驗規程,其試段透水率按下式計算 式中 q-試段透水率

9、 (Lu) L-試驗段長度 (m) Q -流 量 (L/min) p -試段壓力值 (MPa) 6.4封孔壓水試驗完畢后,采用M25砂漿回填密實。七.特殊情況處理: 7.1當壓水段內滲透率大于1.0Lu時,報告監理,是否再將壓水段變短,找出澤透面及相應位置,判斷是縫面滲透還是層面滲透。 7.2 當鉆孔發現破壞冷卻水管時,該孔不進行回填,在孔口采用鋼板進行封孔,并預埋32冷卻水管作為排氣管,以滿足冷卻水通水需要,在冷卻水管進行回填灌漿時同期進行回填,排氣管就近引至下游面。八.進度安排:8.1鉆孔取芯 取芯進度按照每臺鉆機平均每天完成6m 正常計算,總計需10-12天完成鉆孔取芯任務,即2008年5月30-6月1日進行鉆機就位、加固準備,2008年6月1日-6月10日完成鉆孔取芯。 8.2壓水試驗按照每天完成5段次壓水試驗,計每孔完成需二天。鉆孔取芯與壓水試驗可以重疊施工,單孔完成鉆孔取芯后隨即進行壓水試驗。2008年6月6日-6月12日完成壓水試驗。


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