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火力發電廠基本建設工程大型施工機械管理規定(30頁).doc

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火力發電廠基本建設工程大型施工機械管理規定(30頁).doc

1、火力發電廠基本建設工程大型施工機械管理規定編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為加強基建工程大型施工機械的管理,實現對大型施工機械的有效控制,確保安全使用,特制定本規定。第二條 本規定使用的術語、定義和縮略語(一) 大型施工機械:是指起重量在噸以上的塔式起重機、門座式起重機、鐵路式起重機、履帶式起重機、輪胎式起重機、汽車式起重機、龍門式起重機等起重機械,以及電梯、液壓提升裝置等其它施工機械。第三條 本規定適用于xx電力公司所屬全資或控股公司的新建、擴建、改建火力發電廠基本建設工程,其他類型的機組可

2、參照執行。第二章 引用標準第四條 引用的主要文件(一) 電力建設安全健康與環境管理工作規定(國家電力公司);(二) 起重機械安全規程(GB6068-85);(三) 大型起重機械安全檢查評定標準(試行稿)(電力部建質199453號);(四) 特種設備安全監察條例(國務院373號令);(五) 起重機械安全監察規定(國家質量監督檢疫總局令第92號);(六) 基建安健環管理工作規定(GHDJ-10-01(M)。第三章 機構及職責第五條 xx電力公司項目管理部(一) 負責在組織施工組織總設計審查中,審查大型施工機械配置是否滿足工程安全施工需要。(二) 負責在春、秋季安全檢查中,對大型施工機械的管理進行檢

3、查評價。(三) 參加大型施工機械事故調查。第六條 工程技術中心負責定期或不定期對大型施工機械進行現場檢查。重點檢查施工機械主要部位和潤滑保養情況以及安全保護裝置、儀器的可靠性。第七條 項目公司(一) 負責組織施工單位大型機械平面布置的審批,負責大型機械進退場的審批。(二) 參與大型機械安拆、重要作業活動(大件吊裝、雙機抬吊、特殊作業等)方案的評審。(三) 負責監督檢查監理單位對大型施工機械的監理工作。(四) 組織或參與大型施工機械事故的調查處理和上報。第八條 施工監理(一) 負責大型施工機械的安全管理,并制定工作程序和細則。(二) 負責查驗大型施工機械的準入狀況,并登記存檔,留存安全合格證復印

4、件。(三) 負責審查大型施工機械安拆隊伍和人員的資質資格。(四) 負責審查大型施工機械的安拆方案、重大作業活動方案(作業指導書),并參與施工單位組織的安全技術交底 。(五) 參與大型施工機械的重要作業活動(安拆、大件吊裝、雙機抬吊、負荷試驗、檢驗、特殊作業等)過程的旁站監控,并作好旁站記錄。(六) 負責組織或參與定期和不定期的機械安全檢查,負責對機械違章、缺陷下達停工或整改處罰單,并負責整改驗收。(七) 組織或參與大型機械事故的調查處理以及有關機械安全技術問題的討論研究。 (八) 負責監督施工單位落實大型起重機械重大事故應急預案及演練的落實。(九) 負責大型機械安全資料的匯總、整理和管理并報項

5、目公司。第九條 施工單位(一) 負責建立本單位大型施工機械的管理制度和各級管理人員的崗位責任制,并予以實施。(二) 負責編制大型施工機械的配置計劃、進出場計劃、維修保養計劃。(三) 嚴格執行大型施工機械進場報驗程序,編制大型施工機械安拆以及各種重要作業方案(指導書),并報審。(四) 建立本單位大型施工機械的安全管理體系。(五) 負責向當地技術監督局、特種設備檢測中心進行安裝告知與報驗取證。(六) 負責建立大型施工機械臺賬,收集、整理各種資料,按規定要求上報監理單位。(七) 協助配合大型大型施工機械事故的調查和處理。第四章 施工機械的配置第十條 大型施工機械的配置必須依據施工組織總設計進行,如需

6、更改配置,須經監理、項目公司審批。第十一條 大型施工機械的布置,應綜合考慮行走路線、軌道布置、伸臂覆蓋范圍和最大起重能力。第十二條 進入工地的施工機械必須是具有設計許可證的單位設計、具有制造許可證的單位制造、具有“起重機械安全技術監督檢驗合格證書”的產品。第十三條 施工機械進入工地前,施工單位填報進場主要施工機械報驗單(見附錄A),并附隨機文件,向項目公司、監理單位報審備案。第十四條 施工單位機械管理部門(公司)負責對機械進行能力認可, 填寫設備能力認可表(見附錄B),并報監理審核備案。第五章 施工機械安裝(拆卸)第十五條 在現場進行安裝起重機械的各單位,必須取得起重設備安裝認可證書。第十六條

7、 安裝專業隊伍應配足各工種人員,并必須經過勞動部門專門培訓并取得相應的有效證件。第十七條 機械的安、拆作業前必須經過對各部件的檢查,并填寫起重設備安裝(拆卸) 前安全檢查記錄(見附錄C)。第十八條 起重機械在安裝前須按規定向所在區域技術監督局備案。第十九條 安、拆過程應依據制造廠說明書進行。大型機械的安、拆應結合該設備的檢查情況、吊裝機具和環境、場地、氣候等實際情況,由專業安裝隊伍的技術人員編寫作業指導書,并明確安裝(拆卸)人員名單,同時制定出相應的負荷試驗方案。第二十條 作業指導書必須按規定的審批程序執行。在作業前必須對所有參加作業的人員進行安全作業交底并簽字(見附錄D起重設備安裝(拆除)作

8、業交底記錄)。第二十一條 起重機械安、拆過程管理必須按有關安全技術規程進行,由機械專業工程師及安監人員監督安裝(拆卸)過程。并填寫起重設備安裝(拆卸)記錄(見附錄E)。第二十二條 起重機械安裝完畢后,由施工單位組織機械專業檢驗人員及監理工程師按規定進行檢驗。第二十三條 各種起重機械的負荷試驗由專業安裝隊伍組織實施,施工單位相關技術人員及監理工程師現場監督和協調。試驗過程逐項填寫起重設備負荷試驗記錄表(見附錄F)。負荷試驗完后,起重機械專業檢驗人員、機械專業工程師及監理工程師對設備重新認真檢查, 起重機械專業檢驗員匯總試驗檢查情況,提出檢驗結論,并簽字認可。對設備遺留的問題要限期整改,整改單位整

9、改結束后機械專業工程師及監理工程師檢查確認。第六章 施工機械的使用與管理第二十四條 起重機械使用前必須具備如下條件:(一) 經所在區域技術監督局檢驗合格;(二) 起重機械作業人員持有勞動部門考核后簽發的安全操作證;(三) 建立安全管理規章制度;(四) 向所在區域技術監督局申請,取得起重機械準用證。第二十五條 起重機械安全管理規章制度至少包括下列內容:(一) 司機守則;(二) 起重機械安全操作規程;(三) 起重機械維護、保養、檢查和檢驗制度;(四) 施工機械防風及防傾倒措施;(五) 起重機械安全技術檔案管理制度;(六) 起重機械作業和維修人員安全培訓、考核制度。第二十六條 起重機械在使用過程中應

10、建立起重機械安全技術檔案,其內容包括:(一) 設備出廠技術文件;(二) 安裝記錄和驗收資料;(三) 使用、維修、保養、檢查和試驗記錄;(四) 安全技術監督檢驗報告;(五) 設備及人身事故記錄;(六) 設備的問題及評價。第二十七條 施工機械的安全操作規程由施工機械所屬單位技術人員按照該設備的技術能力、使用說明書和使用安全狀況編寫,編寫中要特別指出該設備作業前、作業中、作業后的安全注意事項,并經本單位技術負責人審批后執行,施工機械操作人員嚴格按該機械的安全操作規程進行操作。第二十八條 施工單位機械管理部門(公司)應監督管理和考核施工機械的技術狀況、維修保養、安全操作和執行制度的情況。第二十九條 施

11、工機械必須嚴格執行定人、定機、定崗位制度。第三十條 嚴格執行有關交通管理規定,按指定路線行駛,嚴防發生車輛事故。第三十一條 施工機械在使用過程中,發現有異常情況時,必須及時處理,必要時組織進行安全技術鑒定,嚴禁帶病運行。第三十二條 起重機械出現故障或者發生異常情況,使用單位應當停止使用,對其全面檢查,及時消除故障和事故隱患,嚴禁帶病運行。第三十三條 起重機械進行危險作業項目(見電力建設安全健康與環境管理工作規定附錄B)時,必須編制作業指導書并辦理安全施工作業票,施工時進行安全技術交底。第三十四條 各施工單位必須按期向所在區域技術監督局申請在用機械安全技術檢驗,更換起重機械準用證。第七章 起重機

12、械的檢查、維護保養第三十五條 起重機械的檢查(一) 施工單位要建立機械檢查制度, 經常對機械進行檢查,并按要求生成各種記錄。(二) 施工機械按規定必須接受地區或行業監督管理,起重機械、電梯、廠內機動車,定期通過規定機構的檢驗。(三) 有大型起重機械的施工單位要按照規定設置專職機械巡檢員(由機械專業工程師擔任)。(四) 機械檢查包括年度檢查、每月檢查和每日檢查:1. 每年對在用的起重機械至少進行一次全面檢查。1) 其中載荷試驗可以結合吊運相當于額定起重量的重物進行,并按額定速度進行起升、運行、回轉、變幅等機構安全性能檢查。2) 停用1年以上的起重機械,使用前也應做全面檢查。3) 起重機械遇四級以

13、上地震或發生重大設備事故,露天作業的起重機械經受九級以上的風力后,使用前都應做全面檢查。2. 每月至少應檢查下列項目1) 安全裝置、制動器、離合器等有無異常情況。2) 吊鉤、抓斗等吊具有無損傷。3) 鋼絲繩、滑輪組、索道、吊鏈等有無損傷。4) 配電線路、集電裝置、配電盤、開關、控制器等有無異常情況。5) 液壓保護裝置、管道連接是否正常。 停用1月以上的起重機械使用前也應做上列檢查。3. 每天作業前應檢查下列項目:1) 各類極限位置限制器、制動器、離合器、控制器以及電梯廳門聯鎖開關、緊急報警裝置、升降機的安全鉤或其它防斷繩裝置的安全性能等。2) 軌道的安全狀況。3) 鋼絲繩的安全狀況。(五) 檢

14、查及巡查人員在每個現場檢查結束時對檢查出的問題要及時下達機械檢查問題整改通知單,并由責任人負責組織落實,按規定期限整改,整改結束后向機械專業工程師回復機械檢查問題整改反饋單。對于按期限無法解決的問題,要反饋當前的處理情況及解決問題的預測期限及防范措施。第三十六條 施工機械的維護保養(一) 機械設備的維護保養實行日常保養、定期維護保養與特別保養相結合的辦法。(二) 機械設備的日常保養根據其說明書的要求進行,由機械操作工每天執行,并按規定表格作好記錄。(三) 機械設備的定期保養。1. 機械設備的定期保養:起重、運輸、土方、機加工及砼機械設備每季進行一次,其它機械每半年進行一次。各單位要編制設備定期

15、保養計劃并制訂各機械相應的定期保養記錄表。 2. 設備定期保養計劃的實施:設備操作人員按照定期保養記錄表中明確的保養項目對設備進行保養作業,并在保養記錄表中記錄有關保養結果。3. 機械專業工程師負責驗收保養結果,并在保養記錄表上審核簽字認可。(四) 機械設備的特別保養1. 設備的特別保養是指起重機械的轉移保養、攪拌站的轉移保養及機動車的年檢保養。2. 嚴禁在施工機械運行中進行機械保養及維修作業。(五) 施工機械的報廢施工機械達到使用報廢年限、磨損嚴重或因意外事故使機械設備受到嚴重損壞無法修復又無改造,價值或安全使用性能下降繼續使用存在嚴重隱患或能耗超標使用已不經濟時,辦理報廢。第八章 附 則第

16、三十七條 本規定自發布之日起執行。 第三十八條 本規定由xx電力公司項目管理部負責解釋。 第三十九條 附錄附錄A:進場主要施工機械報驗單附錄B:設備能力認可表附錄C:起重設備安裝(拆卸)前安全檢查記錄附錄D:起重設備安裝(拆卸)作業交底記錄附錄E:起重設備安裝(拆卸)記錄附錄F:起重設備負荷試驗記錄表附錄A:進場主要施工機械報驗單進場主要施工機械報驗單致: 下列施工機械已按合同規定進場,請查驗簽證,準予使用。 施工單位(章) 年 月 日序號設備名稱規格型號數量進場日期技術狀況擬用何處備注致(施工單位)(建設單位): ,經查驗:1、性能數量能滿足施工需要的機械: (準予進場使用的機械) 2、性能

17、不符合施工要求的機械: (需更換后再換再報的機械) 3、數量或能力不足的機械: (需補充的機械) 請貴單位盡快按施工進度要求,配足所需設備。 項目監理部(章)監理工程師: 年 月 日注:本表由施工單位呈報一式三份,監理單位審批后,交項目公司、施工單位各一份。附錄B:設備能力認可表設備能力認可表 年 月 日設備名稱制造廠家管理編號購置日期規格型號鑒定日期技術能力情況安全運行情況文明環保能耗情況鑒定結果 負責人簽字 審核人: 填表人:附錄C:起重設備安裝(拆卸)前安全檢查記錄起重設備安裝(拆卸)前安全檢查記錄 年 月 日管 理 編 號設 備 名 稱規 格 型 號檢 查 時 間序號檢 查 項 目發現

18、問題執 行 人參加檢查人員:結論或處理意見:技術負責人:附錄D:起重設備安裝(拆卸)作業交底記錄起重設備安裝(拆卸)作業交底記錄工程項目: 施工單位: 年 月 日序號交 底 項 目特 殊 要 求交底負責人簽名:參加交底人員簽名:附錄E:起重設備安裝(拆卸)記錄起重設備安裝(拆卸)記錄管理編號設備名稱規格型號安(拆)地點序號安裝(拆卸)項目及數據發 現 問 題安(拆)時間安(拆)人填表人: 審核人:附錄F:起重設備負荷試驗記錄表 起重設備負荷試驗記錄表(F-1)管理編號設備名稱規格型號試驗時間試驗前檢查檢查項目檢查結果執行人行走部分、路基或軌道金屬結構及各系統外觀鋼絲繩及卡子吊鉤外觀檢查各部位機

19、件固定螺栓空負荷試驗試驗項目試驗結果執行人各儀表顯示是否正常各工作機構動作是否準確有效各安全裝置動作是否可靠各制動機構工作是否異常負荷試驗工況實際負荷實際半徑額定負荷試負荷率%執行人橋門吊跨中撓度測量: 無荷上拱度: 額定負荷下撓度: 1.25倍額定負荷卸載上拱度:試驗檢查檢查項目檢查結果執行人行走機構是否異常金屬鋼結構是否有永久變形(注意油漆剝落處)、焊縫是否有裂紋鋼絲繩有無異常變形或斷絲吊鉤外觀有無裂紋或塑性變形各部位緊固螺栓是否有松動或損壞制動器制動是否平穩可靠施工升降機負荷試驗記錄(F-2)機械名稱管理編號規格型號安裝位置試驗日期使用單位項目序號試驗內容檢驗結果試驗前檢查1檢查焊縫是否

20、有裂紋、開焊2檢查連接螺栓是否松動及缺損3弦桿、腹桿是否有塑性變形和扭曲4結構表面是否腐蝕嚴重5導軌架安裝垂直度是否符合要求6吊籠上限位7吊籠下限位8門限位開關9極限位開關10防脫安裝鉤11籠底緩沖彈簧12上下運行接觸器13控制變壓器14過熱斷相、過壓、過流保存護繼電器15電鈴照明16制動裝置墜落試驗10Q11Q125Q傳動系統金屬結構制動器及制動距離試驗人員:電廠分散控制系統故障分析與處理作者:單位:摘要:歸納、分析了電廠DCS系統出現的故障原因,對故障處理的過程及注意事項進行了說明。為提高分散控制系統可靠性,從管理角度提出了一些預防措施建議,供參考。關鍵詞:DCS故障統計分析預防措施隨著機

21、組增多、容量增加和老機組自動化化改造的完成,分散控制系統以其系統和網絡結構的先進性、控制軟件功能的靈活性、人機接口系統的直觀性、工程設計和維護的方便性以及通訊系統的開放性等特點,在電力生產過程中得到了廣泛應用,其功能在DAS、MCS、BMS、SCS、DEH系統成功應用的基礎上,正逐步向MEH、BPC、ETS和ECS方向擴展。但與此同時,分散控制系統對機組安全經濟運行的影響也在逐漸增加;因此如何提高分散控制系統的可靠性和故障后迅速判斷原因的能力,對機組的安全經濟運行至關重要。本文通過對xx電網機組分散控制系統運行中發生的幾個比較典型故障案例的分析處理,歸納出提高分散系統的可靠性的幾點建議,供同行

22、參考。1考核故障統計xx省電力行業所屬機組,目前在線運行的分散控制系統,有TELEPERM-ME、MOD300,INFI-90,NETWORK-6000, MACS和MACS-,XDPS-400,A/I。DEH有TOSAMAP-GS/C800, DEH-IIIA等系統。筆者根據各電廠安全簡報記載,將近幾年因分散控制系統異常而引起的機組故障次數及定性統計于表1表1熱工考核故障定性統計2熱工考核故障原因分析與處理根據表1統計,結合筆者參加現場事故原因分析查找過程了解到的情況,下面將分散控制系統異常(xx省電力行業范圍內)而引起上述機組設備二類及以上故障中的典型案例分類淺析如下:2.1測量模件故障典

23、型案例分析 測量模件“異常”引起的機組跳爐、跳機故障占故障比例較高,但相對來講故障原因的分析查找和處理比較容易,根據故障現象、故障首出信號和SOE記錄,通過分析判斷和試驗,通常能較快的查出“異常”模件。這種“異常”模件有硬性故障和軟性故障二種,硬性故障只能通過更換有問題模件,才能恢復該系統正常運行;而軟性故障通過對模件復位或初始化,系統一般能恢復正常。比較典型的案例有三種:(1)未冗余配置的輸入/輸出信號模件異常引起機組故障。如有臺130MW機組正常運行中突然跳機,故障首出信號為“軸向位移大”,經現場檢查,跳機前后有關參數均無異常,軸向位移實際運行中未達到報警值保護動作值,本特利裝置也未發訊,

24、但LPC模件卻有報警且發出了跳機指令。因此分析判斷跳機原因為DEH主保護中的LPC模件故障引起,更換LPC模件后沒有再發生類似故障。另一臺600MW機組,運行中汽機備用盤上“汽機軸承振動高”、“汽機跳閘”報警,同時汽機高、中壓主汽門和調門關閉,發電機逆功率保護動作跳閘;隨即高低壓旁路快開,磨煤機B跳閘,鍋爐因“汽包水位低低”MFT。經查原因系1高壓調門因閥位變送器和控制模件異常,使調門出現大幅度晃動直至故障全關,過程中引起1軸承振動高高保護動作跳機。更換1高壓調門閥位控制卡和閥位變送器后,機組啟動并網,恢復正常運行。(2)冗余輸入信號未分模件配置,當模件故障時引起機組跳閘:如有一臺600MW機

25、組運行中汽機跳閘,隨即高低壓旁路快開,磨煤機B和D相繼跳閘,鍋爐因“爐膛壓力低低”MFT。當時因系統負荷緊張,根據SOE及DEH內部故障記錄,初步判斷的跳閘原因而強制汽機應力保護后恢復機組運行。二日后機組再次跳閘,全面查找分析后,確認2次機組跳閘原因均系DEH系統三路“安全油壓力低”信號共用一模件,當該模件異常時導致汽輪機跳閘,更換故障模件后機組并網恢復運行。另一臺200MW機組運行中,汽包水位高值,值相繼報警后MFT保護動作停爐。查看CRT上汽包水位,2點顯示300MM,另1點與電接點水位計顯示都正常。進一步檢查顯示300MM 的2點汽包水位信號共用的模件故障,更換模件后系統恢復正常。針對此

26、類故障,事后熱工所采取的主要反事故措施,是在檢修中有針對性地對冗余的輸入信號的布置進行檢查,盡可能地進行分模件處理。(3)一塊I/O模件損壞,引起其它I/O模件及對應的主模件故障:如有臺機組 “CCS控制模件故障及“一次風壓高低”報警的同時, CRT上所有磨煤機出口溫度、電流、給煤機煤量反饋顯示和總煤量百分比、氧量反饋,燃料主控BTU輸出消失,F磨跳閘(首出信號為“一次風量低”)。4分鐘后 CRT上磨煤機其它相關參數也失去且狀態變白色,運行人員手動MFT(當時負荷410MW)。經檢查電子室制粉系統過程控制站(PCU01柜MOD4)的電源電壓及處理模件底板正常,二塊MFP模件死機且相關的一塊CS

27、I模件(模位1-5-3,有關F磨CCS參數)故障報警,拔出檢查發現其5VDC邏輯電源輸入回路、第4輸出通道、連接MFP的I/O擴展總線電路有元件燒壞(由于輸出通道至BCS(24VDC),因此不存在外電串入損壞元件的可能)。經復位二塊死機的MFP模件,更換故障的CSI模件后系統恢復正常。根據軟報警記錄和檢查分析,故障原因是CSI模件先故障,在該模件故障過程中引起電壓波動或I/O擴展總線故障,導致其它I/O模件無法與主模件MFP03通訊而故障,信號保持原值,最終導致主模件MFP03故障(所帶A-F磨煤機CCS參數),CRT上相關的監視參數全部失去且呈白色。 2.2主控制器故障案例分析 由于重要系統

28、的主控制器冗余配置,大大減少了主控制器“異常”引發機組跳閘的次數。主控制器“異常”多數為軟故障,通過復位或初始化能恢復其正常工作,但也有少數引起機組跳閘,多發生在雙機切換不成功時,如:(1)有臺機組運行人員發現電接點水位計顯示下降,調整給泵轉速無效,而CRT上汽包水位保持不變。當電接點水位計分別下降至甲-300mm,乙-250mm,并繼續下降且汽包水位低信號未發,MFT未動作情況下,值長令手動停爐停機,此時CRT上調節給水調整門無效,就地關閉調整門;停運給泵無效,汽包水位急劇上升,開啟事故放水門,甲、丙給泵開關室就地分閘,油泵不能投運。故障原因是給水操作站運行DPU死機,備用DPU不能自啟動引

29、起。事后熱工對給泵、引風、送風進行了分站控制,并增設故障軟手操。(2)有臺機組運行中空預器甲、乙擋板突然關閉,爐膛壓力高MFT動作停爐;經查原因是風煙系統I/O站DPU發生異常,工作機向備份機自動切換不成功引起。事后電廠人員將空預器煙氣擋板甲1、乙1和甲2、乙2兩組控制指令分離,分別接至不同的控制站進行控制,防止類似故障再次發生。2.3DAS系統異常案例分析DAS系統是構成自動和保護系統的基礎,但由于受到自身及接地系統的可靠性、現場磁場干擾和安裝調試質量的影響,DAS信號值瞬間較大幅度變化而導致保護系統誤動,甚至機組誤跳閘故障在我省也有多次發生,比較典型的這類故障有: (1)模擬量信號漂移:為

30、了消除DCS系統抗無線電干擾能力差的缺陷,有的DCS廠家對所有的模擬量輸入通道加裝了隔離器,但由此帶來部分熱電偶和熱電阻通道易電荷積累,引起信號無規律的漂移,當漂移越限時則導致保護系統誤動作。我省曾有三臺機組發生此類情況(二次引起送風機一側馬達線圈溫度信號向上漂移跳閘送風機,聯跳引風機對應側),但往往只要松一下端子板接線(或拆下接線與地碰一下)再重新接上,信號就恢復了正常。開始熱工人員認為是端子柜接地不好或者I/O屏蔽接線不好引起,但處理后問題依舊。廠家多次派專家到現場處理也未能解決問題。后在機組檢修期間對系統的接地進行了徹底改造,拆除原來連接到電纜橋架的AC、DC接地電纜;柜內的所有備用電纜

31、全部通過導線接地;UPS至DCS電源間增加1臺20kVA的隔離變壓器,專門用于系統供電,且隔離變壓器的輸出端N線與接地線相連,接地線直接連接機柜作為系統的接地。同時緊固每個端子的接線;更換部份模件并將模件的軟件版本升級等。使漂移現象基本消除。(2)DCS故障診斷功能設置不全或未設置。信號線接觸不良、斷線、受干擾,使信號值瞬間變化超過設定值或超量程的情況,現場難以避免,通過DCS模擬量信號變化速率保護功能的正確設置,可以避免或減少這類故障引起的保護系統誤動。但實際應用中往往由于此功能未設置或設置不全,使此類故障屢次發生。如一次風機B跳閘引起機組RB動作,首出信號為軸承溫度高。經查原因是由于測溫熱

32、電阻引線是細的多股線,而信號電纜是較粗的單股線,兩線采用絞接方式,在震動或外力影響下連接處松動引起軸承溫度中有點信號從正常值突變至無窮大引起(事后對連接處進行錫焊處理)。類似的故障有:民工打掃現場時造成送風機軸承溫度熱電阻接線松動引起送風機跳閘;軸承溫度熱電阻本身損壞引起一次風機跳閘;因現場干擾造成推力瓦溫瞬間從99突升至117,1秒鐘左右回到99,由于相鄰第八點已達85,滿足推力瓦溫度任一點105同時相鄰點達85跳機條件而導致機組跳閘等等。預防此類故障的辦法,除機組檢修時緊固電纜和電纜接線,并采用手松拉接線方式確認無接線松動外,是完善DCS的故障診斷功能,對參與保護連鎖的模擬量信號,增加信號

33、變化速率保護功能尤顯重要(一當信號變化速率超過設定值,自動將該信號退出相應保護并報警。當信號低于設定值時,自動或手動恢復該信號的保護連鎖功能)。(3)DCS故障診斷功能設置錯誤:我省有臺機組因為電氣直流接地,保安1A段工作進線開關因跳閘,引起掛在該段上的汽泵A的工作油泵A連跳,油泵B連鎖啟動過程中由于油壓下降而跳汽泵A,汽泵B升速的同時電泵連鎖啟動成功。但由于運行操作速度過度,電泵出口流量超過量程,超量程保護連鎖開再循環門,使得電泵實際出水小,B泵轉速上升到5760轉時突然下降1000轉左右(事后查明是抽汽逆止閥問題),最終導致汽包水位低低保護動作停爐。此次故障是信號超量程保護設置不合理引起。

34、一般來說,DAS的模擬量信號超量程、變化速率大等保護動作后,應自動撤出相應保護,待信號正常后再自動或手動恢復保護投運。2.4軟件故障案例分析分散控制系統軟件原因引起的故障,多數發生在投運不久的新軟件上,運行的老系統發生的概率相對較少,但一當發生,此類故障原因的查找比較困難,需要對控制系統軟件有較全面的了解和掌握,才能通過分析、試驗,判斷可能的故障原因,因此通常都需要廠家人員到現場一起進行。這類故障的典型案例有三種: (1)軟件不成熟引起系統故障:此類故障多發生在新系統軟件上,如有臺機組80%額定負荷時,除DEH畫面外所有DCS的CRT畫面均死機(包括兩臺服務器),參數顯示為零,無法操作,但投入

35、的自動系統運行正常。當時采取的措施是:運行人員就地監視水位,保持負荷穩定運行,熱工人員趕到現場進行系統重啟等緊急處理,經過30分鐘的處理系統恢復正常運行。故障原因經與廠家人員一起分析后,確認為DCS上層網絡崩潰導致死機,其過程是服務器向操作員站發送數據時網絡阻塞,引起服務器與各操作員站的連接中斷,造成操作員站讀不到數據而不停地超時等待,導致操作員站圖形切換的速度十分緩慢(網絡任務未死)。針對管理網絡數據阻塞情況,廠家修改程序考機測試后進行了更換。另一臺機組曾同時出現4臺主控單元“白燈”現象,現場檢查其中2臺是因為A機備份網停止發送,1臺是A機備份網不能接收,1臺是A機備份網收、發數據變慢(比正

36、常的站慢幾倍)。這類故障的原因是主控工作機的網絡發送出現中斷丟失,導致工作機發往備份機的數據全部丟失,而雙機的診斷是由工作機向備份機發診斷申請,由備份機響應診斷請求,工作機獲得備份機的工作狀態,上報給服務器。由于工作機的發送數據丟失,所以工作機發不出申請,也就收不到備份機的響應數據,認為備份機故障。臨時的解決方法是當長時間沒有正確發送數據后,重新初始化硬件和軟件,使硬件和軟件從一個初始的狀態開始運行,最終通過更新現場控制站網絡診斷程序予以解決。(2)通信阻塞引發故障:使用TELEPERM-ME系統的有臺機組,負荷300MW時,運行人員發現煤量突減,汽機調門速關且CRT上所有火檢、油槍、燃油系統

37、均無信號顯示。熱工人員檢查發現機組EHF系統一柜內的I/O BUS接口模件ZT報警燈紅閃,操作員站與EHF系統失去偶合,當試著從工作站耦合機進入OS250PC軟件包調用EHF系統時,提示不能訪問該系統。通過查閱DCS手冊以及與SIEMENS專家間的電話分析討論,判斷故障原因最大的可能是在三層CPU切換時,系統處理信息過多造成中央CPU與近程總線之間的通信阻塞引起。根據商量的處理方案于當晚11點多在線處理,分別按三層中央柜的同步模件的SYNC鍵,對三層CPU進行軟件復位:先按CPU1的SYNC鍵,相應的紅燈亮后再按CPU2的SYNC鍵。第二層的同步紅燈亮后再按CPU3的同步模件的SYNC鍵,按3

38、秒后所有的SYNC的同步紅燈都熄滅,系統恢復正常。(3)軟件安裝或操作不當引起:有兩臺30萬機組均使用Conductor NT 5.0作為其操作員站,每套機組配置3個SERVER和3個CLIENT,三個CLIENT分別配置為大屏、值長站和操作員站,機組投運后大屏和操作員站多次死機。經對全部操作員站的SERVER和CLIENT進行全面診斷和多次分析后,發現死機的原因是:1)一臺SERVER因趨勢數據文件錯誤引起它和掛在它上的CLIENT在當調用趨勢畫面時畫面響應特別緩慢(俗稱死機)。在刪除該趨勢數據文件后恢復正常。2)一臺SERVER因文件類型打印設備出錯引起該SERVER的內存全部耗盡,引起它

39、和掛在它上的CLIENT的任何操作均特別緩慢,這可通過任務管理器看到DEV.EXE進程消耗掉大量內存。該問題通過刪除文件類型打印設備和重新組態后恢復正常。3)兩臺大屏和工程師室的CLIENT因聲音程序沒有正確安裝,當有報警時會引起進程CHANGE.EXE調用后不能自動退出,大量的CHANGE.EXE堆積消耗直至耗盡內存,當內存耗盡后,其操作極其緩慢(俗稱死機)。重新安裝聲音程序后恢復正常。此外操作員站在運行中出現的死機現象還有二種:一種是鼠標能正常工作,但控制指令發不出,全部或部分控制畫面不會刷新或無法切換到另外的控制畫面。這種現象往往是由于CRT上控制畫面打開過多,操作過于頻繁引起,處理方法

40、為用鼠標打開VMS系統下拉式菜單,RESET應用程序,10分鐘后系統一般就能恢復正常。另一種是全部控制畫面都不會刷新,鍵盤和鼠標均不能正常工作。這種現象往往是由操作員站的VMS操作系統故障引起。此時關掉OIS電源,檢查各部分連接情況后再重新上電。如果不能正常啟動,則需要重裝VMS操作系統;如果故障診斷為硬件故障,則需更換相應的硬件。 (4)總線通訊故障:有臺機組的DEH系統在準備做安全通道試驗時,發現通道選擇按鈕無法進入,且系統自動從“高級”切到“基本級”運行,熱控人員檢查發現GSE柜內的所有輸入/輸出卡(CSEA/CSEL)的故障燈亮, 經復歸GSE柜的REG卡后,CSEA/CSEL的故障燈

41、滅,但系統在重啟“高級” 時,維護屏不能進入到正常的操作畫面呈死機狀態。根據報警信息分析,故障原因是系統存在總線通訊故障及節點故障引起。由于阿爾斯通DEH系統無冗余配置,當時無法處理,后在機組調停時,通過對基本級上的REG卡復位,系統恢復了正常。(5)軟件組態錯誤引起:有臺機組進行#1中壓調門試驗時,強制關閉中間變量IV1RCO信號,引起#1-#4中壓調門關閉,負荷從198MW降到34MW,再熱器壓力從2.04MP升到4.0Mpa,再熱器安全門動作。故障原因是廠家的DEH組態,未按運行方式進行,流量變量本應分別賦給IV1RCO-IV4RCO,實際組態是先賦給IV1RCO,再通過IV1RCO分別

42、賦給IV2RCO-IV4RCO。因此當強制IV1RCO=0時,所有調門都關閉,修改組態文件后故障消除。2.5電源系統故障案例分析DCS的電源系統,通常采用1:1冗余方式(一路由機組的大UPS供電,另一路由電廠的保安電源供電),任何一路電源的故障不會影響相應過程控制單元內模件及現場I/O模件的正常工作。但在實際運行中,子系統及過程控制單元柜內電源系統出現的故障仍為數不少,其典型主要有:(1)電源模件故障:電源模件有電源監視模件、系統電源模件和現場電源模件3種。現場電源模件通常在端子板上配有熔絲作為保護,因此故障率較低。而前二種模件的故障情況相對較多:1)系統電源模件主要提供各不同等級的直流系統電

43、壓和I/O模件電壓。該模件因現場信號瞬間接地導致電源過流而引起損壞的因素較大。因此故障主要檢查和處理相應現場I/O信號的接地問題,更換損壞模件。如有臺機組負荷520MW正常運行時MFT,首出原因“汽機跳閘。CRT畫面顯示二臺循泵跳閘,備用盤上循泵出口閥86信號報警。5分鐘后運行巡檢人員就地告知循泵A、B實際在運行,開關室循泵電流指示大幅晃動且A大于B。進一步檢查機組PLC診斷畫面,發現控制循泵A、B的二路冗余通訊均顯示“出錯”。43分鐘后巡檢人員發現出口閥開度小就地緊急停運循泵A、B。事后查明A、B兩路冗余通訊中斷失去的原因,是為通訊卡提供電源支持的電源模件故障而使該系統失電,中斷了與PLC主

44、機的通訊,導致運行循泵A、B狀態失去,凝汽器保護動作,機組MFT。更換電源模件后通訊恢復正常。事故后熱工制定的主要反事故措施,是將兩臺循泵的電流信號由PLC改至DCS的CRT顯示,消除通信失去時循泵運行狀態無法判斷的缺陷;增加運行泵跳閘關其出口閥硬邏輯(一臺泵運行,一臺泵跳閘且其出口閥開度30度,延時15秒跳運行泵硬邏輯;一臺泵運行,一臺泵跳閘且其出口閥開度0度,逆轉速動作延時30秒跳運行泵硬邏輯);修改凝汽器保護實現方式。2)電源監視模件故障引起:電源監視模件插在冗余電源的中間,用于監視整個控制站電源系統的各種狀態,當系統供電電壓低于規定值時,它具有切斷電源的功能,以免損壞模件。另外它還提供

45、報警輸出觸點,用于接入硬報警系統。在實際使用中,電源監視模件因監視機箱溫度的2個熱敏電阻可靠性差和模件與機架之間接觸不良等原因而故障率較高。此外其低電壓切斷電源的功能也會導致機組誤跳閘,如有臺機組滿負荷運行,BTG盤出現“CCS控制模件故障”報警,運行人員發現部分CCS操作框顯示白色,部分參數失去,且對應過程控制站的所有模件顯示白色,6s后機組MFT,首出原因為“引風機跳閘”。約2分鐘后CRT畫面顯示恢復正常。當時檢查系統未發現任何異常(模件無任何故障痕跡,過程控制站的通訊卡切換試驗正常)。機組重新啟動并網運行也未發現任何問題。事后與廠家技術人員一起專題分析討論,并利用其它機組小修機會對控制系

46、統模擬試驗驗證后,認為事件原因是由于該過程控制站的系統供電電壓瞬間低于規定值時,其電源監視模件設置的低電壓保護功能作用切斷了電源,引起控制站的系統電源和24VDC、5VDC或15VDC的瞬間失去,導致該控制站的所有模件停止工作(現象與曾發生過的24VDC接地造成機組停機事件相似),使送、引風機調節機構的控制信號為0,送風機動葉關閉(氣動執行機構),引風機的電動執行機構開度保持不變(保位功能),導致爐膛壓力低,機組MFT。(2)電源系統連接處接觸不良:此類故障比較典型的有:1)電源系統底板上5VDC電壓通常測量值在5.105.20VDC之間,但運行中測量各柜內進模件的電壓很多在5V以下,少數跌至

47、4.76VDC左右,引起部分I/O卡不能正常工作。經查原因是電源底板至電源母線間連接電纜的多芯銅線與線鼻子之間,表面上接觸比較緊,實際上因銅線表面氧化接觸電阻增加,引起電纜溫度升高,壓降增加。在機組檢修中通過對所有5VDC電纜銅線與線鼻子之間的焊錫處理,問題得到解決。2)MACS-DCS運行中曾在兩個月的運行中發生2M801工作狀態顯示故障而更換了13臺主控單元,但其中的多數離線上電測試時卻能正常啟動到工作狀態,經查原因是原主控5V電源,因線損和插頭耗損而導致電壓偏低;通過更換主控間的冗余電纜為預制電纜;現場主控單元更換為2M801E-D01,提升主控工作電源單元電壓至5.25V后基本恢復正常

48、。3)有臺機組負荷135MW時,給水調門和給水旁路門關小,汽包水位急速下降引發MFT。事后查明原因是給水調門、給水旁路門的端子板件電源插件因接觸不良,指令回路的24V電源時斷時續,導致給水調門及給水旁路門在短時內關下,汽包水位急速下降導致MFT。4)有臺機組停爐前,運行將汽機控制從滑壓切至定壓后,發現DCS上汽機調門仍全開,主汽壓力4260kpa,SIP上顯示汽機壓力下降為1800kpa,汽機主保護未動作,手動拍機。故障原因系汽機系統與DCS、汽機顯示屏通訊卡件BOX1電源接觸點虛焊、接觸不好,引起通訊故障,使DCS與汽機顯示屏重要數據顯示不正常,運行因汽機重要參數失準手動拍機。經對BOX1電

49、源接觸點重新焊接后通訊恢復。5)循泵正常運行中曾發出#2UPS失電報警,20分鐘后對應的#3、#4循泵跳閘。由于運行人員處理及時,未造成嚴重后果。熱工人員對就地進行檢查發現#2UPS輸入電源插頭松動,導致#2UPS失電報警。進行專門試驗結果表明,循泵跳閘原因是UPS輸入電源失去后又恢復的過程中,引起PLC輸入信號抖動誤發跳閘信號。(3)UPS功能失效:有臺機組呼叫系統的喇叭有雜音,通信班人員關掉該系統的主機電源查原因并處理。重新開啟該主機電源時,呼叫系統雜音消失,但集控室右側CRT畫面顯示全部失去,同時MFT信號發出。經查原因是由于呼叫系統主機電源接至該機組主UPS,通訊人員在帶載合開關后,給

50、該機組主UPS電源造成一定擾動,使其電壓瞬間低于195V,導致DCS各子系統后備UPS啟動,但由于BCS系統、歷史數據庫等子系統的后備UPS失去帶負荷能力(事故后試驗確定),造成這些系統失電,所有制粉系統跳閘,機組由于“失燃料”而MFT 。(4)電源開關質量引起:電源開關故障也曾引起機組多次MFT,如有臺機組的發電機定冷水和給水系統離線,汽泵自行從“自動”跳到“手動”狀態;在MEH上重新投入鍋爐自動后,汽泵無法增加流量。1分鐘后鍋爐因汽包水位低MFT動作。故障原因經查是DCS 給水過程控制站二只電源開關均燒毀,造成該站失電,導致給水系統離線,無法正常向汽泵發控制信號,最終鍋爐因汽包水位低MFT

51、動作。2.6SOE信號準確性問題處理一旦機組發生MFT或跳機時,運行人員首先憑著SOE信號發生的先后順序來進行設備故障的判斷。因此SOE記錄信號的準確性,對快速分析查找出機組設備故障原因有著很重要的作用。這方面曾碰到過的問題有:(1)SOE信號失準:由于設計等原因,基建接受過來的機組,SOE信號往往存在著一些問題(如SOE系統的信號分辨力達不到指標要求卻因無測試儀器測試而無法證實,信號源不是直接取自現場,描述與實際不符,有些信號未組態等等),導致SOE信號不能精確反映設備的實際動作情況。有臺機組MFT時,光字牌報警“全爐膛滅火”,檢查DCS中每層的3/4火檢無火條件瞬間成立,但SOE卻未捉捕到

52、“全爐膛滅火”信號。另一臺機組MFT故障,根據運行反映,首次故障信號顯示“全爐膛滅火”,同時有“DCS電源故障”報警,但SOE中卻未記錄到DCS電源故障信號。這使得SOE系統在事故分析中的作用下降,增加了查明事故原因的難度。為此我省各電廠組織對SOE系統進行全面核對、整理和完善,盡量做到SOE信號都取自現場,消除SOE系統存在的問題。同時我們專門開發了SOE信號分辨力測試儀,經xx省計量測試院測試合格后,對全省所屬機組SOE系統分辨力進行全部測試,掌握了我省DCS的SOE系統分辨力指標不大于1ms的有四家,接近1ms的有二家,4ms的有一家。(2)SOE報告內容凌亂:某電廠兩臺30萬機組的IN

53、FI-90分散控制系統,每次機組跳閘時生成的多份SOE報告內容凌亂,啟動前總是生成不必要的SOE報告。經過1)調整SEM執行塊參數, 把觸發事件后最大事件數及觸發事件后時間周期均適當增大。2)調整DSOE Point 清單,把每個通道的Simple Trigger由原來的BOTH改為0TO1,Recordable Event。3)重新下裝SEM組態后,問題得到了解決。 (3)SOE報表上出現多個點具有相同的時間標志:對于INFI-90分散控制系統,可能的原因與處理方法是:1)某個SET或SED模件被拔出后在插入或更換,導致該子模件上的所有點被重新掃描并且把所有狀態為1的點(此時這些點均有相同的

54、跳閘時間)上報給SEM。2)某個MFP主模件的SOE緩沖區設置太小產生溢出,這種情況下,MFP將會執行內部處理而復位SOE,導致其下屬的所有SET或SED子模件中,所有狀態為1的點(這些點均有相同跳閘時間)上報給了SEM模件。處理方法是調整緩沖區的大小(其值由FC241的S2決定,一般情況下調整為100)。3)SEM收到某個MFP的事件的時間與事件發生的時間之差大于設定的最大等待時間(由FC243的S5決定),則SEM將會發一個指令讓對應的MFP執行SOE復位,MFP重新掃描其下屬的所有SOE點,且將所有狀態為1 的點(這些點均有相同的跳閘時間)上報給SEM,。在環路負荷比較重的情況下(比如兩

55、套機組通過中央環公用一套SEM模件),可適當加大S5值,但最好不要超過60秒。2.7控制系統接線原因控制系統接線松動、錯誤而引起機組故障的案例較多,有時此類故障原因很難查明。此類故障雖與控制系統本身質量無關,但直接影響機組的安全運行,如:(1)接線松動引起:有臺機組負荷125MW,汽包水位自動調節正常,突然給水泵轉速下降,執行機構開度從64%關至5%左右,同時由于給水泵模擬量手站輸出與給水泵液偶執行機構偏差大(大于10%自動跳出)給水自動調節跳至手動,最低轉速至1780rpm,汽包水位低低MFT動作。原因經查是因為給水泵液偶執行機構與DCS的輸出通道信號不匹配,在其之間加裝的信號隔離器,因24

56、VDC供電電源接線松動失電引起。緊固接線后系統恢復正常。事故后對信號隔離器進行了冗余供電。(2)接線錯誤引起:某#2 機組出力300MW時,#2B汽泵跳閘(無跳閘原因首出、無大屏音響報警),機組RB動作,#2E磨聯鎖跳閘,電泵自啟,機組被迫降負荷。由于僅有ETS出口繼電器動作記錄, 無#2B小機跳閘首出和事故報警,且故障后的檢查試驗系統都正常,當時原因未查明。后機組檢修復役前再次發生誤動時,全面檢查小機現場緊急跳閘按鈕前接的是電源地線,跳閘按鈕后至PLC,而PLC后的電纜接的是220V電源火線,拆除跳閘按鈕后至PLC的電纜,誤動現象消除,由此查明故障原因是是跳閘按鈕后至PLC的電纜發生接地,引

57、起緊急跳閘系統誤動跳小機。(3)接頭松動引起:一臺機組備用盤硬報警窗處多次出現“主機EHC油泵2B跳閘”和“開式泵2A跳閘”等信號誤報警,通過CRT畫面檢查發現PLC的 A路部分I/O柜通訊時好時壞,進一步檢查發現機側PLC的3A、4、5A和6的4個就地I/O柜二路通訊同時時好時壞,與此同時機組MFT動作,首出原因為汽機跳閘。原因是通訊母線B路在PLC4柜內接頭和PLC5、PLC4柜本身的通訊分支接頭有輕微松動,通過一系列的緊固后通訊恢復正常。針對接線和接頭松動原因引起的故障,我省在基建安裝調試和機組檢修過程中,通過將手松拉接線以以確認接線是否可靠的方法,列入質量驗收內容,提高了接線質量,減少

58、了因接線質量引起的機組誤動。同時有關電廠 制定了熱工控設備通訊電纜隨機組檢修緊固制度,完善控制邏輯,提高了系統的可靠性。2.8控制系統可靠性與其它專業的關系需要指出的是MFT和ETS保護誤動作的次數,與有關部門的配合、運行人員對事故的處理能力密切相關,類似的故障有的轉危為安,有的導致機組停機。一些異常工況出現或輔機保護動作,若運行操作得當,本可以避免MFT動作(如有臺機組因為給煤機煤量反饋信號瞬時至零,30秒后邏輯聯鎖磨煤機熱風隔離擋板關閉,引起一次風流量急降和出口風溫持續下跌,熱風調節擋板自動持續開至100%,冷風調節擋板由于前饋回路的作用而持續關小,使得一次風流量持續下降。但由于熱風隔離擋

59、板有卡澀,關到位信號未及時發出,使得一次風流量小至造成磨煤機中的煤粉積蓄,第5分鐘時運行減少了約10%的煤量,約6分鐘后熱風隔離擋板突然關到位,引起一次風流量的再度急劇下降,之后按設計連鎖邏輯,冷風隔離擋板至全開,使得一次風流量迅速增大,并將磨煤機C中的蓄煤噴向爐膛,造成鍋爐燃燒產生局部小爆燃,引風機自動失控于這種異常情況,在三個波的擾動后(約1分鐘),爐膛壓力低低MFT。當時MFT前7分鐘的異常工況運行過程中,只要停運該臺磨煤機就可避免MFT故障的發生)。此外有關部門與熱工良好的配合,可減少或加速一些誤動隱患的消除;因此要減少機組停組次數,除熱工需在提高設備可靠性和自身因素方面努力外,還需要

60、熱工和機務的協調配合和有效工作,達到對熱工自動化設備的全方位管理。需要運行人員做好事故預想,完善相關事故操作指導,提高監盤和事故處理能力。3提高熱工自動化系統可靠性的建議隨著熱工系統覆蓋機、電、爐運行的所有參數,監控功能和范圍的不斷擴大以及機組運行特點的改變和DCS技術的廣泛應用,熱控自動化設備已由原先的配角地位轉變為決定機組安全經濟運行的主導因素,其任一環節出現問題,都有導致熱控裝置部分功能失效或引發系統故障,機組跳閘、甚至損壞主設備的可能。因此如何通過科學的基礎管理,確保所監控的參數準確、系統運行可靠是熱工安全生產工作中的首要任務。在收集、總結、吸收同仁們自動化設備運行檢修、管理經驗和保護

61、誤動誤動原因分析的基礎上,結合熱工監督工作實踐,對提高熱工保護系統可靠性提出以下建議,供參考:3.1完善熱工自動化系統(1)解決操作員站電源冗余問題:過程控制單元柜的電源系統均冗余配置,但所有操作員站的電源通常都接自本機組的大UPS,不提供冗余配置。如果大UPS電壓波動,將可能引起所有操作員站死機而不得不緊急停運機組,但由于死機后所有信號都失去監視,停機也并非易事。為避免此類問題發生,建議將每臺機組的部份操作員站與另一臺機組的大UPS交叉供電,以保證當本機大UPS電壓波動時,仍有2臺OIS在正常運行。(2)對硬件的冗余配置情況進行全面核查,重要保護信號盡可能采取三取二方式,消除同參數的多信號處

62、理和互為備用設備的控制回路未分模件、分電纜或分電源(對互為備用的設備)現象,減少一模件故障引起保護系統誤動的隱患。(3)做好軟報警信號的整理:一臺600MW機組有近萬個軟報警點,這些軟報警點往往未分級處理,存在許多描述錯誤,報警值設置不符設計,導致操作畫面上不斷出現大量誤報警,使運行人員疲倦于報警信號,從而無法及時發現設備異常情況,也無法通過軟報警去發現、分析問題。為此組織對軟報警點的核對清理,整理并修改數據庫里軟報警量程和上、下限報警值;通過數據庫和在裝軟件邏輯的比較,矯正和修改錯誤描述,刪除操作員站里重復和沒有必要的軟報警點,對所有軟報警重新進行分組、分級,采用不同的顏色并開通操作員站聲音

63、報警,進行報警信號的綜合應用研究,使軟報警在運行人員監盤中發揮作用。(4)合理設置進入保護聯鎖系統的模擬量定值信號故障診斷功能的處理,如信號變化速率診斷處理功能的利用,可減少因接線松動、干擾信號或設備故障引起的信號突變導致系統故障的發生,未設置的應增加設置。(5)繼續做好熱工設備電源回路的可靠性檢查工作,對重要的保護裝置及DCS、DEH系統,定期做好電源切換試驗工作,減少或避免由于電源系統問題引起機組跳機等情況發生。(6)加強對測量設備現場安裝位置和測量管路敷設的檢查,消除不滿足規程要求隱患,避免管路積水和附加的測量誤差,導致機組運行異常工況的再次發生。(7)加強對電纜防損、和敷設途徑的防火、

64、防高溫情況檢查,不符要求處要及時整改,尤其是燃機機組,要避免因煙道漏氣燒焦電纜,導致跳機故障的發生。(8)電纜絕緣下降、接線不規范(松動、毛刺等)、通訊電纜接頭松動、信號線拆除后未及時恢復等,引起熱工系統異常情況的屢次發生,表明隨著機組運行時間的延伸,電纜原先緊固的接頭和接線,可能會因氣候、氧化等因素而引起松動,電纜絕緣可能會因老化而下降。為避免此類故障的發生,各電廠應將熱工重要系統電纜的絕緣測量、電纜接線和通訊電纜接頭緊固、消除接線外露現象等,列入機組檢修的熱工常規檢修項目中,并進行抽查驗收,對所有接線用手松拉,確認接線緊固,消除接線松動而引發保護系統誤動的隱患。(9)開展熱工保護、連鎖信號

65、取樣點可靠性、保護邏輯條件及定值合理性的全面梳理評估工作,經過論證確認,進行必要的整改,(如給泵過量程信號設計為開再循環門的,可能會引起系統異常,應進行修改)。完善機組的硬軟報警、報警分級處理及定值核對,確保其與經審核頒發的熱工報警、保護定值表相符。保警信號綜合利用 3.2加強熱控自動化系統的運行維護管理(1)模件吹掃:有些DCS的模件對灰和靜電比較敏感,如果模件上的積灰較多可能會造成該模件的部分通道不能正常工作甚至機組MFT,如我省曾有臺機組,一個月內相繼5次MFT,前四次MFT動作因GPS校時軟件有問題,導致歷史庫、事故追憶、SOE記錄時間不一致,事故原因未能查明。在GPS校時軟件問題得到

66、處理后發生第五次MFT時,根據記錄查明MFT動作原因系DCS主控單元一內部模件未進行噴涂絕緣漆處理,表面積灰嚴重使內部模件板上元器件瞬間導通,導致控制單元誤發網絡信號引起。更換該控制單元模件和更改組態軟件后,系統恢復正常運行。因此要做好電子室的孔洞封堵,保持空氣的清潔度,停機檢修時及時進行模件的清掃。但要注意,有些機組的DCS模件吹掃、清灰后,往往發生故障率升高現象(有電廠曾發生過內部電容爆炸事件),其原因可能與撥插模件及吹掃時的防靜電措施、壓縮空氣的干燥度、吹掃后模件及插槽的清潔度等有關,因此進行模件工作時,要確保防靜電措施可靠,吹掃的壓縮空氣應有過濾措施(最好采用氮氣吹掃),吹掃后模件及插

67、槽內清潔。(2)風扇故障、不滿足要求的環境溫濕度和灰塵等小問題,有可能對設備安全產生隱患,運行維護中加強重視。(3)統計、分析發生的每一次保護系統誤動作和控制系統故障原因(包括保護正確動作的次數統計),舉一反三,消除多發性和重復性故障。(4)對重要設備元件,嚴格按規程要求進行周期性測試。完善設備故障、運行維護和損壞更換登記等臺帳。(5)完善熱工控制系統故障下的應急處理措施(控制系統故障、死機、重要控制系統冗余主控制器均發生故障)。(6)根據系統和設備的實際運行要求,每二年修訂保護定值清冊一次,并把核對、校準保護系統的定值作為一項標準項目列入機組大小修項目中。重要保護系統條件、定值的修改或取消,

68、宜取得制造廠同意,并報上級主管部門批準、備案。(7)通過與規定值、出廠測試數據值、歷次測試數據值、同類設備的測試數據值比較,從中了解設備的變化趨勢,做出正確的綜合分析、判斷,為設備的改造、調整、維護提供科學依據。3.3規范熱工自動化系統試驗(1)完善保護、聯鎖系統專用試驗操作卡(操作卡上對既有軟邏輯又有硬邏輯的保護系統應有明確標志);檢修、改造或改動后的控制系統,均應在機組起動前,嚴格按照修改審核后的試驗操作卡逐步進行試驗。(2)各項試驗信號應從源頭端加入,并盡量通過物理量的實際變化產生。試驗過程中如發現缺陷,應及時消除后重新試驗(特殊試驗項目除外)直至合格。(3)規范保護信號的強制過程(包括

69、強制過程可能出現的事故事前措施,信號、圖紙的核對,審批人員的確認把關,強制過程的監護及監護人應對試驗的具體操作進行核實和記錄等),強調信號的強置或解除強置,必須及時準確地作好記錄和注銷工作。(4)所有試驗應有試驗方案(或試驗操作單)、試驗結束后應規范的填寫試驗報告(包括試驗時間、試驗內容、試驗步驟、驗收結果及存在的問題),連同試驗方案、試驗曲線等一起歸檔保存。3.4繼續做好基建機組、改造機組、檢修機組的全過程熱工監督工作(1)對設備選型、采購、驗收、安裝、調試、竣工圖移交等各個環節嚴把質量關,確保控制系統和設備指標滿足要求。(2)充分做好控制系統改造開工前的準備工作(包括設計、出廠驗收、圖紙消

70、化等)。(3)嚴格執行圖紙管理制度,加強檢修、改造施工中的圖紙修改流程管理,圖紙修改應及時在計算機內進行,以保證圖紙隨時符合實際;試驗圖紙應來自確認后的最新版本。(4)計算機軟件組態、保護的定值和邏輯需進行修改或改進時,應嚴格執行規定的修改程序;修改完畢應及時完成對保護定值清冊和邏輯圖紙的修改,組態文件進行拷貝,并與保護修改資料一起及時存檔。(5)機組檢修時進行控制系統性能與功能的全面測試,確保檢修后的控制系統可靠。3.5加強培訓交流(1)定期進行人員的安全教育和專業技術培訓,不斷提高人員的安全意識和專業水平,提高人員對突發事件的準確判斷和迅速處理能力。減少檢修維護和人為原因引起的熱工自動化系統故障。(2)加強電廠間交流,針對熱工中存在的問題,組織專業討論會,共同探討解決問題辦法。(3)完善熱工保護定值及邏輯修改制度;認真組織學習、嚴格執行熱工保護連鎖投撤制度;實行熱工保護定值及邏輯修改、熱工保護投撤、熱工保護連鎖信號強制與解除強制監護制。


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