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CY5型斷路器液壓操作機構改造方案(5頁).doc

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CY5型斷路器液壓操作機構改造方案(5頁).doc

1、某水電廠SW2型斷路器液壓操作機構泄壓故障解決方案崔 瑞新疆疆南電力公司 一、前言高壓斷路器是發電廠、變電所及電力系統中最重要的控制和保護設備,是各電壓等級開關的重要組成部件,其分、合閘的靈敏及可靠性決定各級用電設備能否安全經濟運行。它在電力生產中主要通過觸頭的分、合來實現電路的接通與開斷,從而起到控制、保護作用。斷路器觸頭的分、合則是通過操作機構來實現。斷路器能否有效而可靠的動作,較大程度上取決于操作機構的性能和質量,因此操作機構工作性能、質量的優劣直接影響了斷路器的功能和可靠性。二、現狀 某水電廠是新疆疆南電網主力發電廠之一,它在疆南電力系統中的地位舉足輕重,是疆南電力公司主要的調頻電廠之

2、一,擔負著保證疆南電網安全、穩定運行的艱巨任務。該廠1993年開始承建,1995年投運,兩臺主變壓器高壓側及兩條110kV出線控制開關都是沈陽高壓開關廠1993年出廠的 SW2110型斷路器,配用CY5型常高壓保持式液壓機構。斷路器使用中本體工作性能良好,不存在滲漏油情況,常規預防性試驗測試結果均合格。但是該斷路器配用液壓操作機構卻多次發生泄壓漏油事故,給廠站及電網運行造成極壞的影響。三、110kV斷路器液壓操作機構泄壓漏油故障原因分析1、按故障發生時間進行分析 根據檢修記錄分析,故障集中發生在1、7、8、9、10這五個月,占故障總數的90%以上,說明液壓機構的故障絕大多數發生在炎熱的夏季,因

3、為夏季溫度較高,升壓站最高地表溫度可達到65,根據任意溫度下的壓力計算公式Pt=(273+t)P20/293,當額定溫度20下機構額定工作油壓為30MP,則實際溫度65下的工作油壓P65=(273+65)30/293=34.6 MP,而油泵停止油壓比工作油壓還要再高1.5MP,最高甚至達到了39MP,直接導致機構安全閥動作。因此,溫度高導致機構油壓異常上升是影響機構泄壓的主要因素之一。 2 按故障部位或類型進行分析,操作機構存在故障主要有以下幾種(統計見下表) 序號故障類型所占比例1工作缸漏油16.3%2壓力表噴、漏油22%3油泵泄壓或損壞24.4%4儲壓筒漏氮或漏油5.7%5閥裝配故障27.

4、6%6雜質原因4%根據CY5型液壓操作機構結構及運行總結,造成液壓操作機構泄壓漏油故障的主要原因有以下幾種 :1、機構使用的油管路比較多,相應的管道接頭多,如果裝配不良易發生滲漏油;2、機構采用金屬閥門,對油質的要求比較高,一旦所使用的航空液壓油存在較多雜質,金屬閥門就會密封不嚴,產生內漏現象,造成油泵打壓頻繁等問題。3、機構控制閥體、壓力表接口、儲壓桶活塞及安全閥等處密封件老化易造成液壓油滲漏;4、儲壓筒密封結構不合理,容易發生內、外漏油現象,內漏易造成油氣混合,儲壓桶壓力升高,嚴重時會引起爆炸;外漏造成儲壓桶壓力降低,油泵頻繁啟動打壓,不能進行正常的分合閘操作。5、工作缸行程桿密封結構為擠

5、壓式平墊密封,在機構操作運動時易把油帶出,浸漏嚴重;6、一級、二級、分合閘閥為球式閥,密封面積過大,存在密封不嚴問題,易漏油,引起壓力降低不能正常分合閘。7、高壓放油閥為球形閥球,密封口面積過大,密封不嚴,引起慢泄壓,造成打壓頻繁,壓力偏低不能分合閘。8、放油閥閥桿放油結構不合理,放油時打開距離過短,不能快速把油放出,造成泄壓時間過長,延長檢修時間。CY5型液壓操作機構存在的以上缺陷,造成某水電廠多次發生延誤停送電及主設備被迫停運事故。1997年-2006年夏季高溫天氣或冬季低溫天氣情況下,操作機構瀉壓漏油的事件幾乎每年都要發生一至兩次。為了防患于未然每年我公司檢修人員都要利用消缺或小修的機會

6、對液壓機構的密封件進行更換,但是結果都不是太理想。為此公司生產技術部組織專題會議,研討處理方案,分析認為:高溫或低溫天氣是液壓操作機構事故頻發階段,自然與密封件材料有關,選用密封件材料時要慎重,應選用耐油、耐高溫材料;另外液壓操作機構儲壓桶壓力高也是故障發生的主要因素,要通過調整儲壓筒限位開關的位置,解決冬冷夏熱問題。一年調整兩次,夏季調低,冬季再調高。材料問題較好解決,但是由于機構本身設計原因,限位開關調整范圍有限,在運行中進行該工作存在一定的不安全因素,因此該措施存在一定的技術缺陷。為了降低事故率,減輕檢修人員運行維護勞動強度,提高健康水平,有必要針對某水電廠的110kV斷路器或斷路器液壓

7、操作機構進行改造。三、解決方案方案一:斷路器整體更換將四臺SW2型斷路器整體更換為六氟化硫斷路器。六氟化硫斷路器與油斷路器相比,可靠性高、穩定性強、維護方便、壽命長,使用壽命更可高達1520年。但是六氟化硫斷路器價格較高,單臺價格在2030萬元之間。方案二:對操作機構進行改造改進費用單臺3萬元左右。由于資金問題,我公司采用第二種方案。四、方案陳述1、 CY5型液壓機構的基本工作原理1.1儲能當接通油泵電機電源時,電動機開始運轉,油箱內的油經過濾器進入油泵,經油泵柱塞壓縮后送至儲壓筒底部,推動活塞上升,壓縮氮氣,油壓逐漸升高。當活塞桿上升至油泵停止接點時,限位開關動作,切除電機電源,油泵停止工作

8、。高壓油即被儲存于儲壓筒之中。此時,若開關處于分閘狀態位置,則二級錐閥以下油路(包括工作缸分閘腔)充滿高壓油,二級錐閥因受壓而關閉。 1.2合閘 當合閘線圈通電時(或用手操作手動合閘把手),合閘電磁鐵動作,壓下合閘一級閥桿,打開合閘一級閥鋼球,高壓油即進入二級閥的上部,推動活塞向下打開二級錐閥,立刻高壓油通過閥口進入工作缸的合閘腔。由于工作缸活塞兩側受壓面積不等(合閘側大于分閘側),因此在活塞兩側形成壓強差,在此壓強差的作用下,活塞迅速向合閘方向運動,通過拉桿推動斷路器合閘。與此同時,高壓油又通過二級閥內部小孔進入二級閥上部,迫使二級閥一直處于合閘位置,從而使斷路器一直處于合閘狀態。 1.3

9、分閘 1.4 分閘線圈通電時(或手動操作分閘把手),分閘電磁鐵動作,壓下分閘一級閥桿,打開分閘一級閥鋼球,即刻二級閥上部的保持油壓通過閥口排入油箱。二級閥在其下部高壓油的作用下迅速向上運動,二級錐閥關閉,工作缸合閘腔內的高壓油隨經閥體排油孔泄掉,工作缸活塞在分閘側高壓油的作用下迅速向分閘方向運動,通過拉桿帶動斷路器分閘。2CY5液壓結構基本組成部分 CY5液壓結構主要由閥系統,儲壓筒,工作缸,油泵,控制回路等部分組成。2.1油泵 油泵為液壓操動機構中能量轉換裝置,它可將低壓油變為高壓油送進儲能裝置中,壓縮氮氣形成高壓能源。采用雙柱塞徑向式油泵。主要包括;泵座,曲軸,一級逆止閥,柱塞部分,二級逆

10、止閥,高壓接接頭,放氣螺栓以及各種密封元件。 2.2 閥系統,由各級閥體組成實現控制油路和動力油路的有序動作,是整個液壓機構的核心部件。 2.3儲壓筒,是液壓機構的能源裝置。利用高純氮氣作為儲能介質。氮氣被油壓縮后,體積變小儲存能量,在其膨脹時釋放能量,對外做功。 2.4工作缸 工作缸是將液壓能變為機械能的轉換裝置,主要由缸帽,活塞桿,活塞缸,缸座,機座,輔助開關以及各種密封件組成。為常充壓式。工作缸靠兩面壓力差(面積差)推動。 2.5控制回路,實現油泵的啟停,壓力閉鎖,分合閘指令等電氣功能。3.改進方案3.1 更換主油箱以及改造相應的油路管道。原來的主油箱有三根橡膠連接管,在航空液壓油的長期

11、浸泡下,橡膠易產生老化形成許多微小的橡膠顆粒,若打壓時伴隨油流進入管道內,附著在閥門接觸面上,將導致閥門密封不嚴出現內漏。改造以后,連接管全部更換為金屬軟管,很好地避免了這一問題;3.2 在斷路器的檢修過程中,必須檢查合閘閉鎖、分閘閉鎖、油泵啟動閉鎖等壓力值是否正確,微動開關動作是否可靠,這就需要對操作機構進行多次泄壓和打壓的操作,對于泄壓,在更換主油箱以前,是依靠擰動三級閥頂部的泄壓螺絲來完成的,此過程若操作不當,螺絲擰入過深,打壓時閥門來不及復位,容易造成斷路器慢合。更換后的主油箱本身就帶有手動泄壓閥,泄壓可以不通過操作三級閥即能完成,避免了斷路器出現慢合的可能,也減少了泄壓時對閥門的損傷

12、。3.3 改進儲壓筒密封結構,把原平密封墊,改為凹型雙密封機構,增加活塞桿密封墊,徹底解決內、外漏問題,減少打壓次數,使機構正常工作。3.4 把工作缸密封平墊改為凹型多槽密封墊,形成多層密封機構,解決浸漏問題。3.5 把一、二級分合閘閥改為錐形閥,使密封機構改為線式密封,減小了密封接觸面。3.6 把高壓放油閥球形密封改為錐形閥,形成線密封,使液壓油可靠密封不外漏。3.7 把放油閥閥體加大,閥桿加長,增裝放油專用工具。使放油速度加快,縮短維修時間,檢修更方便、快速。五、取得效果某水電廠110kV斷路器液壓操作機構2006年5月份改造完成,運行兩年內沒有再發生泄壓漏油故障,通過改造斷路器液壓操作機構內部結構得到了簡化,泄壓、打壓操作系統進一步完善,大大減小了機構本身對液壓油油質的影響,從總體上提高了操作機構的性能,減小了機構出現故障的幾率,保證了設備的長期穩定運行,提高了電網運行的可靠性。為SW2型斷路器的的正常運行提供保障。六、 結束語 110KV開關液壓機構的運行已基本穩定,但由于CY5液壓機構長期在高壓下運行,而密封件還是有一定的使用周期,須在運行五年左右定期更換。作為檢修人員來講,在今后的檢修工作中要講究檢修工藝,確保檢修工作“應修必修,修必修好”,徹底消除機構故障的人為因素,確保機構的正常運行,從而保證整個系統的正常運行。參考文獻:沈陽高壓開關廠SW2少油斷路器使用說明


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